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“国优”从没有硝烟的战场上走来

发表于 2008-11-1 20:22:27 | 查看全部 |阅读模式

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“国优”从没有硝烟的战场上走来
――长治清华机械厂《研制滑轨副防划伤工艺》QC活动小组攻坚记

    “获奖了!我们的QC成果获‘国优’了”,7月14日,当听到中国航天质量协会公布长治清华机械厂的《研制滑轨副防划伤工艺》QC小组获“全国优秀质量管理小组”称号时,会场上的QC小组骨干王威一下就站了起来,和身边的领队、质量管理小组推进者董彦萍击掌欢呼,然后,做了个胜利的姿势,就像拿到金牌的运动员。是啊,为了攻下这个课题,QC小组的8名成员和许许多多人付出了半年多的心血……
此时此刻,王威的思绪像插上了翅膀,飞出会场,回到了长治清华机械厂,回到了奋战了200多个日夜的没有硝烟的战场。

一道划痕险毁百道工序
        年初,在产品试验中,滑架在运行过程中不流畅,滑轨面被划出一道印痕。主管技术员王威敏锐地觉察到,这不是一个偶然的现象,而是一个不知什么时候就会引爆的“定时炸弹”,不排除这个隐患,怎么能无愧于心地将产品交付用户。重新生产,绝对不可能,此产品牵扯到全厂多个部门、上百道工序,人力、物力、财力的消耗巨大不必说,交货时间不容推迟。再说,即使重新生产,这个问题依旧存在。必须彻底排除,必须给用户提供100%质量信得过的产品,王威的想法与现场人员不谋而合。于是一个王威牵头,由设计人员、工艺员、调度员、检验员、操作工等相关人员组成的8人QC活动小组迅速成立,他们首要的任务是找出问题产生的原因。
QC小组8人分别从设计、工艺和操作三个方面找问题,立项、否绝,再立项再否绝……,通过多角度的摊牌分析研究,他们最终锁定造成划伤的四个原因:滑架与滑轨接触面为同种材料、滑轨尺寸公差偏上、润滑油涂抹不当、滑轨衔接有误差。找出问题所在,他们明确了攻关的方向。

一次巧遇迸发智慧火光
        方向有了,可这只等于找到了需要征服的高山,如何攀登这座高峰,是摆在众人面前的难题。四个问题中,解决同种材料磨擦易造成的表面划伤最伤脑筋。采用什么办法,才能既不用为产品动“大手术”,又能彻底解决呢?几个人绞尽脑汁,始终找不到可行的方案。连续几天,事情没有一点进展,眼看时间在一天天飞逝,王威和他的同事们连饭都吃不下,晚上躺在床上就像烙烙饼,翻来覆去睡不着,脑袋中写满了怎么办!有时在睡梦中会突然惊醒,有一点点思絮赶快记下来,第二天就立刻试验。
        一天下班,愁眉不展的他们一边走,一边讨论着各人想出的办法,一辆驶过的随车起重运输车引起他们的注意,这是厂支柱民品之一,它的吊臂与滑架、滑轨结构类似,作为厂的主打产品,吊臂的伸缩性能是经过了上万次的试验,工艺相当成熟。对啊!可以借鉴它的工艺呀。说干就干,他们返回单位,查资料、找数据,恨不能马上就拿出可行的方案。通过共同研究,他们确定了在滑架和滑轨之间增加磨擦片的方案。这样只需要增加一层耐磨材料,就省去了再次生产的复杂工序,以最小的投入争取最大的效益。
百次试验解决疑难问题
        增加磨擦片,说时容易做时难。选用什么材料,采用什么结构,很是费了QC小组成员的一番心思。用他们的话来说,老百姓买一个东西,不仅要考虑能不能用,还要考虑耐不耐用,谁也不愿意花钱买个用一两次就需要换的东西。我们设计的出发点就是找出既可行(能用),又可靠(耐用)的方案,这样才有市场。为找到最可行、可靠的磨擦片材料,他们用筛选出的材料和设计出的结构逐一配合,进行试验。一遍不行二遍,二遍不行再来。一次次失败,一次次再来,偌大的工房里,看不到硝烟,但时刻能感到浓浓的大战气息。经过上百次的试验,他们终于找到了最佳组合。那一刻,8个人喜极而泣。
        最艰难的问题解决了,对他们是个不小的鼓舞。但其它三个问题都相当棘手,每一步都充满了挑战。滑轨尺寸公差偏上,唯一的解决办法是再次加工,使滑轨尺寸达到中间公差。可难度太大,超长的滑轨拆卸、转运、重装工程巨大,而且再加工到中间公差,那等于产品没有公差范围,对操作工来说非常苛刻。怎么办?QC小组成员非常为难,干吧,难度太大;不干吧,问题不能完成归零,隐患不能完全排除。决策相当艰难!在这个关头,生产指挥系统果断决策,痛下决心“干”。命令下到相关单位,所有单位都抽调各工序精兵强将,用最快的速度优质完成了这次再加工,经检测重新装配后的产品性能大幅提高,操作工用自己高超技艺为产品的按时保质交验争取了时间。

点滴细节见证“国优”品质
        本次攻关中,润滑油涂抹方法、滑轨的衔接,这些看上去不大的事,被QC小组成员正式提出,这体现了他们工作无小事的精益求精质量观念。比如涂抹润滑油,工艺要求涂抹工作面,但经QC小组人员研究后,不仅工作面要涂,非工作面要涂,而且怎样涂、涂多少,小组成员都经过缜密考虑。滑轨的衔接,面与面的误差只有0.1毫米,和头发丝的粗细差不多,可就这一头发丝的误差,也被QC小组成员看在眼里记在心上,他们经过研究,巧妙地用倒棱角的方法,解决了这一难题。一分的付出就会有一分的回报,王威他们忘不了,当产品不留一点问题交付给用户时,当用户向他们竖起大拇指时,那一刻,他们收到了最高的回报。“值了”,QC小组的成员说。200多个日日夜夜,不就是为了内心对质量的那份责任吗!现在他们圆了自己的梦想,可以无愧于心的对任何一个人说:“我们的产品100%质量过硬”。

        一阵掌声打断了王威的思绪,重新回到会场的他平静了许多。鲜花、掌声、奖金,这些东西的背后是付出、汗水和坚忍不拔的毅力,是发现问题决不放过的劲头,是不达目标决不罢休的精神,是对质量永无止境的追求。从没有硝烟的战场上走来,“国优”两字的份量沉甸甸的,在以后的岁月中,王威和他的同事们会不断地用自己的才智为她增色添彩。(文海燕 摄影大卫 )

图为王威和QC小组成员在生产现

图为王威和QC小组成员在生产现
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 楼主| 发表于 2008-11-1 20:34:50 | 查看全部
请各位老师多多指点啊!
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发表于 2008-11-1 20:39:11 | 查看全部
学习了。
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 楼主| 发表于 2008-11-1 20:53:33 | 查看全部
谢谢彭娇妍老师关注,请多提些意见,非常感谢!
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发表于 2008-11-1 22:22:14 | 查看全部
真是不错,在工作中,我们接触得比较多的是天车、龙门吊等设备的滑线,确实存在很多问题,检修量也比较大。佩服文中王威等人的认真,学习呆呆姐姐的好文!
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发表于 2008-11-2 15:26:27 | 查看全部
照片可以,但应该注意加强现场气氛的控制和体现!!!
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 楼主| 发表于 2008-11-2 20:59:25 | 查看全部
谢谢我在人间老师,可否说的再详细些。另外,对文字也做下点评好吗?
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