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活跃在纺织一线的优秀团队
    “弟兄们,通过大家的努力,2013年我们创新工作室成绩不错,小改小革25项,修旧利废606件,共节约资金近30万元,可控费用未超一分钱,完成专利申报2项,顺利完成了个人‘小指标’,实现了降低成本3%-5%的目标。2014年加油!”2月27日民主生活会上,新兴际华集团际华三五四二纺织有限公司前纺车间“贾军海创新工作室”电工班班长贾军海兴奋地对大家说。
     前纺车间电工班为什么取得如此较好业绩呢?因为在面对纺织市场的严峻形势,他们“不等不靠”,积极主动自我加压、向内挖潜,紧紧抓住技术创新、降本增效这个主题,采取合理计划、科学控制、注重激励等“多管齐下”措施,推动班组降本增效工作,以此提高公司经济效益。
制定合理计划方案,建立降本管理体系。年初,车间在深入推进预算管理“五大体系”建设中,电工班结合实际将“模拟法人运行机制”目标利润同“五个体系”预算指标紧密联系,建立降本管理体系:严格分解落实预算指标,层层优化,认真核算节省万元机物料消耗或各类修理等费用,由此倒推预算管理指标要实现的目标值。工段始终以解决生产难点、疑点为着眼点,积极参与小改小革、修旧利废和专利申请工作。并建立修旧利废专用台账,确保能修复的备件不丢弃,能带用的不浪费。工作中,工段长贾军海及时对二级库进行整理,始终做到领用、上车帐卡物一致。同时,将以往报废、磨损、淘汰下来的纺专器材及配件进行细致整理,并根据材料的性能和损坏的程度进行分类,进行修旧利废再利用。工段长每天对班组成员领取的材料进行登记,每旬一通报、每月一考核,超出规定范围的全部由个人自行承担,促使班组形成主动齐抓共管长效运行机制。
     技术革新科学控制,提高效率降本增效。车间电工班日常工作中,结合生产实际,以技术革新科学控制每一项小改小革、修旧利废活动,以此提高效率降本增效。如车间并卷机上的欧姆龙PLC输出采用的是欧姆龙公司自己生产的专用小型继电器,由于长期频繁工作,部分继电器触点寿命终结,而这种配件市场上没有销售,如果整体更换一台CPM1A需要3700多元。电工班人员通过查找相应资料,翻译、试验后,对部分早期损坏的输出继电器进行了国产件代换,因为国产小型继电器的体积和引出线方式与原继电器不同,他们又想办法通过“跳线”的方式进行维修改造。 通过改造后,大大降低故障率,为保障生产供应打下了坚实的基础,而且节约可控费用10000余元。
     注重降本增效激励,激发员工内在潜能。创新工作室注重降本增效激励工作。在降本工作中,班长贾军海按照车间“五个体系”要求,首先在班组中开展“五个体系”擂台赛,开展“周明星、月明星、季明星”评比活动,内容以电器坏车率、修旧利废、技术革新及员工评议为重点,每月开展评比。对小改小革获得国家专利的一次奖励20分,坏车率为零的一次奖励10分,此举极大地提高了工段员工的创新创效意识。为了使员工更好的发挥潜力,为生产更好地服务,贾军海每月以员工完成目标任务的情况进行A、B、C、 D作为评价标准。他还因地制宜,推行电气维修“首问负责制”,实行动态管理,同时鼓励员工,自我诊断,自查自评奖勤罚懒,杜绝了推诿扯皮现象。在一系列考核激励下,班组各员工成绩显著。2013年,电工陈辉连续5个月获得了A级、有3名员工累计5个月获得B级、有1名员工获得C 级、基本消灭了 D级。班组小改小革25项,修旧利废606件,共节约资金近30万元,完成专利申报2项,为车间降低成本工作起到了重要作用。
       2013年,面对纺织市场的严峻形势,“贾军海创新工作室”通过采用“计划、控制、激励”三招,推动公司降本增效常态化。2014年,这支优秀团队将一如既往扎实推进创新工作,给力公司“生热保暖”。
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