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吐哈油田一线技术人员三改进口设备

发表于 2009-2-22 09:45:20 | 查看全部 |阅读模式

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洋马巧配小土鞍  水土不服不再犯
吐哈油田一线技术人员三改进口设备

  本报讯(通讯员许忠  刘邦文)12月29日,虽然雪后的气温骤然下降,但是吐哈油田鄯善采油厂岗位员工仅用了15分钟,就完成了以往需要50分钟的丘陵轻烃装置天然气发动机启动暖机操作。采油厂负责人告诉记者,这一变化得益于一线技术人员对设备的技术改进。
  鄯善采油厂丘陵轻烃大型天然气压缩机是从国外引进的设备,当时是亚洲最大的天然气压缩机,设备体积庞大,结构复杂,技术含量高。然而,这套设备漂洋过海到了吐哈油田,却因为极端恶劣的气温条件出现水土不服。
  在寒冷的气温中,发动机润滑油黏度增大,启动出现困难。2008年年初,一线技术人员针对现状展开技术攻关,创造性地设计出集中油水系统,将5台机组油水系统连通起来,并通过阀门控制将运行机组的热水引出给冷机组预热。
  经过6个月的实施,鄯善采油厂赶在2008年冬季到来之前完成了技术改进。在2个月的冬季运行中,技术改进得到检验,效果良好,不但将起机暖机时间缩短了70%,还把设备运行时率从初期70%提高到95%。
  其实,除了对发动机的技术改进外,鄯善采油厂一线技术人员此前还给这套洋设备巧配了2件土鞍,效果同样良好。
  地处火焰山麓的吐哈油区是中国最热的地区之一,夏季气温最高时超过48摄氏度,地表温度更是超过80摄氏度。如此极端高温下,适宜环境温度仅为38摄氏度的天然气压缩机出现“中暑”现象。据测定,环境温度每升高5.5摄氏度,其关键设备涡轮增压器功率则下降2.5%。
  轻烃技术人员多方查找资料,对涡轮增压器实施技术改造。改造中,首先优化技术指标,寻求最佳匹配。然后进行工厂测试,数据达标后在试用机上试验,成功后推广应用。经过1个多月的改进,成功破解了“中暑”难题。
  2007年夏季高温时期,压缩机夹套冷却水多次出现高温报警现象,严重时单台机组月停机达17次。针对这个问题,技术人员与国内相关厂家开展技术协作,现场测试多种数据,优化设计流程,改变空冷器布局,提高进风能力,高温报警现象从此显著减少。
  洋马巧配小土鞍,水土不服不再犯。据介绍,吐哈油田一线技术人员对进口压缩机的三次技术改造成果,如今已被国外公司运用到新机型的设计当中。
(完)
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