马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
用一把电钻,48个废弃的凹模制作成滑道。7月3日,东风轻型商用车分公司车架车间钻清班班组长柯正东说:“发明一个小辅助工具、改变一个工作方式,就能减轻员工的劳动强度、提高工作效率。”
在群众性经济技术创新改善活动中,东风轻型商用车分公司钻清班几个小伙,用他们日常所学的焊接、电钻、装配等技术,自我“小改善”使钻孔下料技改成功,既降低了员工重体力劳动强度,又节省了工作时间,平均每件下料节约30秒/件,累计全年节省约28万元。 钻清班在日常的钻孔作业中每次下料时需要2个人在滑道上同时挪动板料100cm,再同时对板料进行翻面。在挪料过程中,时而会出现2个人用力不一致导致划伤对方手脚,该隐患被纳入班组危险源进行整改。 经过一段时间的摸索和思考,钻清班的工友们试着在平板滑道上钻入小孔,将数控冲圆形废凹模用螺栓紧固在上面,便形成了滑道,这样以来,在操作时只需要一人轻轻一拉,板料就可以顺势下滑。紧接着,聪明的小伙门,为了不再天天翻料,他们试着用板料废料焊在一起,改造为弹性软连接,这样就起到了缓冲作用,使板料到达滑道边缘时触碰到软连接,自动翻面。这一小小的改造果真见效,彻底避免了移动板料时,用力不均的安全隐患。同时减少了一人作业,降低了员工劳动翻料时的劳动强度。按每片板料节约30秒的作业时间,一天下来,相当于节约6000秒。 据悉,此项群创小改善只是东风轻型商用车分公司“三步改善”之一。员工在改善中减轻了劳动强度,真正得到了实惠,因此对改善更加认可。同时,培养了员工们主动学习、勤于思考、勇于创新的良好习惯。 |