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一项电收尘输灰系统自控技术,日前,由中铝河南分公司热力厂锅炉车间员工段利红研制成功,经过三个多月的试运行,结果显示:一年可为中铝河南分公司节约[/FONT]130[/FONT]多万元。[/FONT][/SIZE]
中铝河南分公司热力厂锅炉车间共有四台锅炉电收尘输灰系统,现有[/FONT]9[/FONT]台拉链机和[/FONT]27[/FONT]台卸料器。这些设备长期处于低负荷、连续运行状态,设备磨损严重,故障频繁,设备修理间隔期短,每次检修费用高达[/FONT]5[/FONT]万多元,耗水量惊人,据统计,每天用水量达[/FONT]2000[/FONT]多吨。针对这种情况,该车间员工段利红运用自己掌握的电器控制技术和丰富的实践经验,经过刻苦钻研,潜心研究,终于找到了突破口:她在电收尘六个大灰斗上各装一套料位监测装置,并把水冲灰的水阀改成电动可控阀,通过高低料位监测来控制水阀、拉链机和卸料器的启停,其输灰系统的关键设备拉链机和卸料器由全天运行改为间歇性运行,每天运行时间比原来缩短[/FONT]21[/FONT]小时,极大的延长了设备修理间隔期。该厂积极支持她的技改,多方提供帮助,先后对该厂[/FONT]6-9[/FONT]号四台锅炉电收尘输灰系统系统进行了技术改造。改造后,不仅把员工从频繁的手工操作和频繁检修中解脱了出来,也使每台系统每日电耗由原来的[/FONT]89kwh[/FONT]下降到[/FONT]3.4kwh,[/FONT]每日水耗由原来的[/FONT]2000[/FONT]多吨下降到[/FONT]110[/FONT]吨。更重要的是彻底解决了系统漏风严重、除尘效率低下的问题,并节约了大量的修理和运行费用。([/FONT][/SIZE] [/SIZE][/FONT]作者:肖明)[/SIZE][/FONT] |