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跟帖“精细化管理三”:精细管理是降本增效的“点金石”

发表于 2009-5-20 11:04:29 | 查看全部 |阅读模式

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精细管理是降本增效的“点金石”
    精细管理是降本增效的“点金石”,是否“点石成金”,取决于这项管理措施能否充分调动职工参与降本增效的积极性,让职工通过对比、分析,查找到生产经营过程中存在的问题,使发现问题更及时,改进措施更具体,控制能耗更有效。
    稠油开采中,注汽锅炉能耗占总能耗的80%左右。2009年初,采油二厂注汽工程部井楼一区注汽站眼睛向内,发动职工,通过开展 “一轮一炉一分析”活动,发动职工精细管理、精细操作,持续改进锅炉管理方法和运行工艺,用他们的双手将锅炉单耗不断上升的势头拉了下来。
     “一轮一炉一分析”即对一个注汽周期轮次的每台锅炉进行一次单耗分析,通过分析查找影响单耗的原因,然后对症下药,持续改进锅炉管理方法和运行工艺,达到了降低注汽能耗的目的。
    为保证“一轮一炉一分析”活动的有序开展,该站专门成立了管理小组,把各项指标根据注汽运行分解到单台锅炉,负责做好单台锅炉的日分析、每轮注汽的对比分析、每月的纵向及横向分析,制订计量操作规程及流程图。为落实“一轮一炉一分析”管理制度,把锅炉运行参数资料录取准确,管理小组深入一区注汽站进行多次试录取,找到了资料录取的最佳时间和录取路径。即每天7时准时开始录取,自3号水处理进口水表开始,按照规定路线逐表录取,到3号空压机电表结束,总用时要控制在13分钟到14分钟。录取时间精准了,录取路线统一了,录取数据误差就降到了最小。
    每轮注汽完毕后,管理小组首先对本轮计量数据进行统计、汇总、归类,然后对油、汽、水、电消耗进行逐台、逐项分析,在台与台之间、轮次与轮次之间查找差距。2009年4月份通过分析对比,发现3号炉耗油较低,1号炉耗油较高。分析小组进入现场对燃烧状况进行比较,发现1号炉燃烧器风门过大,油、风配比未达到最佳效果。河南油田技术检测中心热效率测试报告数据显示:1号炉燃烧器风门过剩空气系数为1.32,排烟热损失为8.95%,进一步证实了分析小组的判断。为了使油、风配比达到最佳效果,技术攻关小组成员在三轮注汽中进行多次调整试验,发现燃油蝶阀的刻度最小时风门全关,燃油蝶阀的刻度指到“7”时风门全开,此时风门间距达到10厘米,由此推算,燃油蝶阀每增加“1”个刻度,风门刻度增加1.43厘米。找到两刻度之间的比例关系,风门调整准确后,油、风配比效果明显提升。2009年5月,河南油田技术检测中心又对1号炉热效率进行测试,报告数据显示过剩空气系数1.21,排烟热损失为8.29%,锅炉热效率由88.59%上升到90.18%,提高了1.59%,吨汽耗油由调整前的60.6千克下降到59.5千克。
    节能降耗是每一个人的责任,要有效地进行节能降耗,一靠提高操作工人的操作水平;二就是靠职工的责任心。为了进一步推进精细化管理,该站开展了“两比一算”活动,比锅炉运行效率高低、比水处理再生时间长短;算吨汽耗盐、吨汽耗水、吨汽耗油、吨汽耗电多少。算出了职工的压力、比出了职工的责任心。同时成立班组分析活动小组,负责做好日运行分析和班次之间的对比分析。每班根据本班录取的数据,班长召集班组成员对单台炉子的油、气、水、电消耗进行分析,查找炉与炉之间、上班次与本班次之间的差异,然后根据差异找原因,重点从运行控制环节去找,最后针对问题及时调整。
    通过一轮一分析,一轮一调整,确定锅炉设备最佳运行参数,锅炉注汽单耗持续下降。2009年3月,该站的吨汽单耗由原来的每吨62.16千克降至57.66千克。此后,他们不断完善逐步形成了“一轮一炉一分析”制度。2009年4月,此办法受到中石化股份公司油田事业部专家的肯定,并称赞该站确实做到了精细管理,把节能减耗实实在在地落到了实处。
王明堂 戚建锋
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发表于 2009-5-20 12:37:24 | 查看全部

“一轮一炉一分析”

  
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