|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
不“安分”的净液
只有百余员工的净液工段在锌业二厂是明星工段,它承载着锌业二厂质量、产量的重任,它是锌业公司“清洁化生产示范单位”,它是“青年文明岗”拥有者。
从清洁化生产到现在推行的“5S”现场管理,处处走在别的工段前列。在设备技术改造方面,更能集思广议、广集良方,从去年到今年,从原先的脏、乱、差,到如今的“清洁化生产”示范单位,每时每刻,都在不断变化着、不断前进着。
技改有大有小,但每一项都有意义。原先的锌粉下料器,常发生锌粉下料时堵塞,造成锌粉溢出。形容溢出时的现场,用放烟雾弹来形容绝不为过,工人处理好后,已是满身锌粉。经过外出考察,引进先进的理念及设备,现在的锌粉下料器由原先的皮带式改为螺旋式加水冲,既保证了锌粉的有效利用,又避免了锌粉扬尘,污染现场。南澄清池底流外排银浮选,一直是净液的老大难问题,工段规定每白班外排两次,每次一小时,但总会随着三段输送工因三段液位不稳定离不开而忘记外排,这样的结果既会造成锌液质量上下波动,也会造成南澄清池底流管堵塞,清理起来,不仅造成现场大量锌液浪费,也会给现场清理带来很大困难。诸如以上情况,工段果断采取安装自动控制开关,设定每天四次,每次30分钟,现在在三段工作的员工,早上只要例行巡检一次,就一切“OK”啦!底流泵会根据指令,到点发出欢快的嗡嗡外排声。
在净液工段,一切工作为了质量、现场,一切技改为了质量、现场。8月12日,经过三个月反复实验,一段滤液储槽管道“净化器”投入使用。有效地过滤杂物,且清理方便,为电解的生产提供了有力的保障。
随着公司开展“5S”现场管理法的推行,净液工段按照“5S” 现场管理要求,对长期堆放杂物的工段办公室屋顶平台,进行“扫荡”式清理,每天抽调四名职工,经过近十天的清理,共清理出各类垃圾十余吨。现在再到工段办公室屋顶平台,呈现在你眼前的是:各规格管道阀门,各品种润滑油分类、分区域摆放,令人心旷神怡。
工段重新制定了各包机设备及现场清理细则,利用常年坚持的班前班后会,结合“5S”现场管理要求,查摆问题,提升员工的职业素养及良好的职业习惯,开展人性化的考核标准,减少员工因考核而思想上产生的负面情绪,从而影响团队精神。
不“安分”、能“折腾”,给净液工段带来全新的面貌,员工能以乐观向上的心情,全身心地投入到工作中去。用公司劳模、净液工段长杨震的话:“不安分”、能“折腾”、会“折腾”,才能使净液工段在清洁化生产的路上做得更好,走得更远!
(张中原) |
|