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锌业四厂提产增效提前谋划

发表于 2014-12-26 17:35:43 | 查看全部 |阅读模式

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  锌业四厂提产增效提前谋划

  本报讯 为进一步提升氧化锌质量,提高浸出渣及氧化锌处理量,减少成本,创新增效,12月3日,锌业四厂邀请生产、工艺、设备管理处室相关人员进行座谈论证,对目前生产中存的主要问题及2015年提质增产的思路及方案进行讨论、征求意见,提前谋划。

  锌业四厂自2005年投产以来,不断创新生产实践,先后开展“以煤代焦”降低回转炉能耗,“富氧生产”提升氧化锌品质,以及耐火材料等工艺装备的实践操作,均取得了优异的成绩。截至今年10月份,回转炉日均干渣处理量300吨/天,多膛炉氧化锌含锌54.5%,含铁4.73%。然而,随着公司生产质量管理的不断深入,对回转炉生产、指标提出了更高要求。

  通过对目前生产实际情况的研究探索,回转炉系统仍存在一些问题。实行全湿渣生产后,浸出渣含水分平均达到23.5%,湿粘,易棚仓断料,且在皮带、托辊处严重粘结,造成焦比失调、料量不稳,配料不准确,焦比严重失衡;富氧生产处于摸索阶段,冬季,液氧汽化效果差,氧浓不稳定;炉内结圈,造成处理量及产品质量下降。针对这些实际问题,锌业四厂提出在2015年的生产中,计划在三方面进行研究,以提质增效。一是实施氧化锌提锌降铁研究,通过对沉降室改造及炉内结圈预防及处理进行研究,以提升氧化锌质量;二是尝试调整焦粒粒度级配,试用小粒度焦粒,并根据试用情况,进一步降低粒度,以达到不增加成本的情况,使用纯焦进行生产;三是探索大风量、低风压生产。

  参会人员认真讨论分析,为锌业四厂明年的发展,纷纷提出自己的意见和建议,相信在大家的共同努力下,回转窑生产会重现生机,为公司的综合回收再添新的效益增长点。(刘亚丽)
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