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玉川冶炼厂 持续进行技术创新
本报讯 2014年底,成功渡过试产期的玉川冶炼厂,专门成立了以厂长为组长的“技术科研小组”,持续创新,将目光瞄准了“阳极炉烟气制酸改造”等项目,开始了新一轮的探索和尝试。如今,项目改造成功后,每月仅液碱消耗省下60万元,使阳极炉烟气自身价值和效益实现最大化。
阳极炉投产以来,炉内所产生的烟气一直按照工艺设计要求走脱硫系统。由于粗铜含硫较高,精炼过程中所产烟气进入脱硫系统后,需要用液碱与其中和脱硫,之后进入污水站水处理系统。液碱消耗及其污水处理成本每月都在60万元以上。按照设想,阳极炉烟气如果能够直接进入制酸系统,不但可以省去液碱消耗和污水治理成本,还可以产出合格的硫酸,变废为宝、增加效益。
为此,该厂科研小组成员经过仔细研究和论证,积极与熔炼、吹炼、收尘、制酸等系统和岗位配合,制定详细实施方案,展开了大刀阔斧的技术改造——阳极炉烟气经收尘器除尘之后,进入吹炼、熔炼烟气管道,各区域以电动阀门计算机远程控制,各取所需。最后他们“三气合一”,“携手并肩”进入制酸系统,产出成品酸,从而实现烟气自身价值和效益最大化。
该项目改造结束后,新的问题又接踵而至。首先,熔炼、吹炼和阳极炉系统及收尘岗位负压不稳定,炉况恶化、冒烟冒灰现象时有发生。其次,产出的硫酸颜色发黑,产品不合格。怎么办?
关键时刻,股份公司副总经理、玉川冶炼厂厂长王拥军开导大家:“创新的路上不会是一片坦途,困难和挫折并不可怕,关键是我们要坚定信心,从容面对,找出问题的症结所在,对症下药。”
经过走访调查和职工深入交谈,原因终于查明:各系统、岗位之间沟通协调不畅,各自为政,随意调节管道控制阀。这样,不但自己区域内的管道负压无法保证,造成负压过小引起的冒烟和负压过大引起的炉况恶化等现象,还会对其它工序造成不利影响。对此,科研小组制定了详细的操作要求下发至各岗位,并一再强调“沟通、协调、配合”。效果立竿见影,真正实现了变废为宝、降本增效。 (张勇 吴艳新) |
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