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原来更换皮带托辊至少需要三个人协作配合,换一个托辊大约需要20分钟,现在通过研制使用液压快速更换托辊装置以后,一个人只要3—5分钟就可以完成;优化主井提升系统,使单箕斗提升循环时间缩短1秒钟,一台提升机每天比原来增加150吨,两台提升机一年可多提升原煤10万多吨,创造效益5000多万元……这是山东兖矿集团鲍店矿运转工区在“微创新”活动中创出的大效益。
“来自一线的小发明、小创造能够切中生产中的低效环节,通过小改动、小升级,促进生产过程更加顺畅高效”,运转工区区长王建军介绍说。该工区充分发挥职工的创新潜力,鼓励职工参加以“小革新、小改造、小发明、小设计、小建议”为主要内容的“五小”创新活动,先后完成皮带自动喷雾降尘、皮带驱动滚筒自动注油装置、副井安全门应急快速打开装置等30多项“微创新”成果,解决了大量技术难题,提高了工作效率。为不断激发职工想事、干事、琢磨事的热情,他们设立专门奖励资金,制定《技术创新创效成果鉴定奖励办法》,及时鉴定评价职工的技术革新成果,对在实践中应用一月以上、取得明显成效的给予奖励,并向矿推荐推广。2013年以来,该区为职工兑现“微创新”奖励达3万多元,为矿井累计创效200多万元。
李洪启劳模(技能大师)创新工作室是该区2011年成立的,截至目前共开展小改小革60多项,攻克主副井电气设备技术难题20多个,排除设备故障200余次,有10项革新成果被命名为实名操作法。该区以这个创新工作室为平台,开展了“名师带高徒”活动,12名年轻职工与5名工作室成员结对子后,都已熟练掌握了师傅的绝活技艺,并成长为技术骨干。职工王超与技能大师李洪启成为师徒关系后,已圆满处理了多起应急故障,成为名副其实的高徒,被工区称为“班长助理”。目前,这个工区拥有集团公司优秀技能人才6人、高级技师15人、技师31人、高级工60人、中级工11人,占全区职工的54.7%。(李伯振) |
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