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今年一季度,江铜集团公司德铜废石胶带运输系统完成排土总量,较计划相比,超出8.1个百分点。作为大型露天矿山,雨季石料的粘性和大块率一直是制约废石产能的老大难题,如今,德铜是如何攻关瓶颈、实现产量提升的?
走进该矿废石胶带运输工段,工段领导正围绕“稳产高产,提质增效”主题,展开深入探讨。之后,段长王雪峰告诉笔者,提升胶带产量是今年矿山对标攻关十大重点项目之一,要想完成全年排土量,首季生产的顺行尤为重要。然而,一季度雨水偏多,粘性的泥巴石料对高效生产影响较大。要通过技术攻关,降低泥巴石料对生产的影响迫在眉睫。
“我们经过观察以后,在皮带主要地段安装了清扫器,这个办法可以将皮带上的积料刮干净,较好地保障了设备生产正常高效运转。”胶带运输工段段长王雪峰说。
废石胶带系统自2012年12月投产以来,该矿先后进行了100多项技术改造,制定完善了各种操作、维修标准和制度,设备基础不断夯实,员工操作不断规范,生产效率逐年提高。但随着对标工作的深入开展,如何更好地发挥新系统优势,实现效益最大化?
在铜厂采区16#电铲作业场地,笔者看到,这里的废石块度小而均匀,即使偶尔有几个大块,也被摆放到一边,妥善处理。
“像有的电铲,块头比较多的,或者带点黄泥巴的,这种铲我们尽量避免往胶带这边供料。同时,对大块废石也采取集中堆放,到一定量时,再安排电动轮汽车装载拉往排土场。”在作业现场,采区调度员樊松鹤解释道。
为防止大块石料卡旋回现象的发生,该矿从源头工序抓起,持续开展提高爆破质量技术攻关,不断降低大块率,为后续生产创造了良好条件。
“我们及时跟踪每面爆破效果情况,采取响炮时录像、爆破拍照的形式,对每面炮进行详细地分析。”爆破工段段长江国华如是说,“通过查找大块产生的原因,来优化孔网参数,对症下药,达到真正提高爆破效果的目的。”
此外,今年以来,该矿强化工序质量管理,消除工序之间的壁垒,有效保证了生产的连续性。通过找准关键,把破解生产瓶颈、,放在整个系统布局中,不仅盘活了资源,提升了效益,更为矿山长远发展提供了有力保障。
(吴如波 张拥军)
来源:中国有色金属报 |
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