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本报讯  近日,由中国铝业山西分公司热电分厂锅炉车间点检员解晓雷牵头,山西中铝工服生产技术科副科长侯磊、热电分厂技术科员工李兆文共同参与研制的“一种球磨机耐磨进料斜管”技术获得国家知识产权局授权,并获得中国有色金属工业协会科学进步奖三等奖,该成果可以广泛应用在锅炉煤磨机、熟料窑煤磨机等大型设备中,每年节约费用数十万元。
球磨机相当于锅炉的“牙齿”,负责将原煤“咀嚼”成煤粉,以供锅炉充分燃烧,是锅炉运行必不可少的工序。中国铝业山西分公司热电分厂共有10台球磨机,每天平均运行时间超过20小时,原煤、碎钢球和煤粉在进料管内自由落体,高速碰撞,再加上高压风带来的负压,导致入口斜管磨损速度加快,平均使用寿命只有3个月,只要出现孔洞就必须大面积挖补焊接,每次施工时间长达6天/台磨,动用人员6人,每次的施工及材料备件费用达4000元左右,费时费力,严重影响锅炉运行周期。
热电分厂锅炉车间点检员解晓雷将“减少磨机斜管挖补次数”列为自己的改善点,与技术科、检修单位技术人员共同申报实施,一道研究解决这个“老大难”问题。解晓雷、侯磊、李兆文利用“反打原理”,在磨损部位加装钢筋,制作耐磨环,用来缓冲落在下料口斜管的物料。物料从下料口斜管落下后,首先冲击的是钢筋间的存料,然后自身又附着在钢筋间,由于钢筋间的存料基本处于静止状态,在受到物料的冲击下落时对下料口斜管的磨损极小,从而避免物料直接落在斜管上,延长了球磨机下料口斜管使用寿命。
采用何种钢筋材质,焊接到什么位置,钢筋的排列间隙等等都需要不断摸索,每隔3个月,他们就在斜管挖补焊接的过程中测量管壁厚度,改进焊接方法,经过一年多的努力,终于完成了耐磨进料斜管的改进。磨机出入口斜管的使用寿命由原来的三个月延长到两年,由于取消了大面积挖补,只使用普通钢筋制作防磨环,材料费由1000元/台磨降低到500元/台磨,10台磨机每年可节省维修费用12万元,取得了良好的经济效益。目前,该技术正在各类型磨机上推广应用。(李清波) |
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