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兖煤菏泽能化赵楼矿选煤厂深挖内潜、精细管理,科学运用全浮选工艺,将昔日貌不惊人的“泥水水”摇身一变成了精煤仓中的“金疙瘩”,实现了矿井清洁生产和科学发展。
驱除组建初期“拦路虎”。在全浮选系统组建初期,由于安装上的差异、运行调试上的不同等多种因素,每台浮选机的“脾气”都不尽相同。该厂干部职工在无经验可循的困境下,从不断调试入料桶的液位、溢流堰的高度、各室的风量和浮选加药量及其比例等每一项细小环节入手,反复调试,不断改进,最终总结出一套“控制变量、动少不动多、各线互补”的最佳操作方法。“一年前全浮选厂房运转还需要十几个人跑上跑下,通过对讲机喊话来调试机器,现在3个人就可以撑起整个系统的正常运转。人少了,效益却大大增加了。”浮选机司机奚文激动地说。
激活创新创效“内动力”。该厂修订完善《选煤厂生产管理考核办法》,将浮选生产纳入内部市场化考核系统,通过经济杠杆激发职工的创新创效热情,挖掘浮选生产的提质增效潜能。他们在职工中积极开展岗位创新创效活动,小到调整加药点位置,大到浮选精煤脱水改造等项目,都由职工自主创新改装改造,真正实现以最少的人力、物力投入,换取效益最大化的目的。他们自制测量泡沫层厚度的专用工具,确保了泡沫层的厚度和稳定性;自制尾矿观察小桶,实现了尾矿灰分和粒度组成分析的方便快捷。
巩固煤炭市场“生命线”。该厂打出浮选控灰“组合拳”,紧把洗煤生产源头关,重点加强对粗煤泥旋流器和脱水筛的使用和维护管理,精确控制浮选入料煤泥粒度总体保持在0.5mm以下,入浮浓度稳定在80~100g/l,确保浮精质量稳定受控。注重技术检查制度化建设,要求化验室每小时出具一批入洗原煤灰分和浮选精煤灰分化验结果,通过对历史数据和当前化验结果、在线测灰仪测值综合分析,及时、动态地调整各项生产参数,确保浮精质量稳定受控。
今年以来,全浮选系统已累计生产精煤13.19万吨,产率7.11%,平均灰分8.95%,质量稳定率达到92%,全浮选精煤已然成为该厂节支增效新的增长点。(尹然然) |
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