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发表于 2015-7-10 14:36:54
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精细管理:不断挑战自己
员工收入的增加,得益于企业效益的增长;企业效益的增长,得益于工作上的“较真”。
5月16日,已是傍晚时分,事业部的领导还在约谈组装车间班子成员。
“你们组装车间残极清理灰分离标准就差一口气,难道就没办法?”总经理刘毅问。
灰分,是一个常规指标,但却是制约阳极一级品率的瓶颈指标。以往总是“绕道走”,少用甚至不用残极,改用价高的煅后焦和熟碎来替代。
当晚,组装车间管理人员发挥“白加黑”精神,讨论制订了“严控灰分12条”,从人员调整、设备改进到绩效考核全面强化。近日,他们自行设计制作了三台残极底部清理甩链装置,并在引进设备喷丸机上小改小革。炭素行业普遍存在的“老大难”问题有望率先解决,残极清理效果的改善,分公司内部自用阳极一级品率也成倍增长。
今年事业部在全体员工中倡导“把事做细做到位”,大家都学会拿起“质量”和“成本”这两把“戒尺”衡量做事规范做人。问题一抓到底、履职紧追不舍,在事业部已成新常态。
携手并进:共创优质基地
7月4日,周六休息日。
贵州分公司8楼会议室“提升炭素制品质量研讨会”正在进行,主宾共谋优化升级,合作共赢。
“贵铝强大的技术资源为我们的合作已经奠定了基础,相信我们今后的合作会走得更广、更远。”重庆锦旗碳素公司总经理钟强说。
贵阳铝镁研究设计院副总工程师、碳素专家孙舫介绍道:“国内铝用碳素的源头在贵铝,如何应用大数据、互联网+等新概念将原料供应商、生产现场和销售客户云数据集成快速反映,我们正在与贵铝碳素合作开发。”
与会的中国铝业股份有限公司碳素工作组代表龚思如经理近期巡查中铝下属炭素成员企业后,如此点评:“在提质降本优化升级上,贵州分公司破局最早,收效最大。”
上半年,事业部生产销售阳极组装块7.81万吨,同比增长69.36%;外销焙烧块1.37万吨;外销生块1.23万吨,实现“零”的突破。质量标准从“二级品”提升为“一级品”,管理方式从“粗放”走向“精细”,从“要我干”到“我要干”,员工的心态和行为在变化,企业的能力和形象在提升。事业部正信心满满打造一个强悍的“心脏”,在通往“西南片区优秀铝用碳素制品企业”的快车道上一路奔驰。
(张伟) |
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