返回列表 发布新帖
查看: 182|回复: 0

熔炼厂 还原炉直接进渣改造成功

发表于 2015-8-13 17:06:47 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
熔炼厂 还原炉直接进渣改造成功
7月27日下午16:00,熔炼厂底吹炉I液态高铅熔渣通过新架设的流槽顺利进入还原炉,标志着该厂底I还原炉直接进渣改造圆满成功。本次改造产生了极大的经济效益,按年产生10000吨磕包渣计算,可减少资金中间占用近6000万元,同时因减少了磕包渣二次还原熔炼环节,能源节约产生的效益也非常可观。
该还原炉是2008年公司筹建的第一台工业化底吹液态直接还原系统,液态高铅熔渣采用渣包中间倒运,因电动平车转运、行车吊装、人工操作等因素,每次最后一包渣倒入还原炉后接近该炉放渣时间,还原时间较短造成还原炉渣铅偏高;渣包倒运还会冷凝结壳,高铅渣破碎消化处理赶不上磕包渣的产生量,每月1200吨磕包渣的资金占用不断增大。2015年二季度股份公司曾多次召开专题会,讨论改造事宜,决定在大修期间进行该项技改。
6月26日底吹炉、还原炉同步进入大修,在水平相距10米、前后偏差6.4米、高差1.2米的两个炉口架设熔渣流槽是本次大修的重点。带着公司领导的殷殷嘱托,熔炼厂高度重视,设备技术人员在借鉴铜阳极炉流槽装置的基础上,着手绘制底吹渣口空间布局、定位流槽方位、配套天燃气喷枪管线等。在设计中,采用圆形铸铁流槽或是铆焊浇注料捣打流槽,以及流槽直角拐向还是斜角直通成为争论焦点,经过反复权衡,最终方案确定为铆焊浇注料捣打流槽和斜角直通。
7月16日,底吹炉具备烘炉条件后,17米长的流槽钢壳运抵现场,该流槽要绕过渣口平台主钢梁、插入渣包倒运和进渣流槽下部,最终实现行车倾包和直接流槽进渣的双重功能。该项工作在7月23日圆满完成。
7月24日底吹炉投料开炉,直通流槽经过3天的烘烤,随着渣包流槽通道的封堵,底吹炉高铅熔渣在天然气喷枪烘烤的流槽内缓缓流入还原炉,标志着底吹炉I系统渣包倒运进渣模式的终结。
还原炉直接进渣改造后,制约还原炉产能提升的瓶颈问题得到解决。目前还原炉每班产粗铅60多块,还原炉渣量由大修前的1包/炉增加到目前的2包/炉,为后续的烟化炉生产提供了熔渣保障。
                                       (常海峰)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表