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铜口设备进化史

发表于 2015-9-14 22:57:31 | 查看全部 |阅读模式

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铜口设备进化史
在玉川冶炼厂红红火火生产的十六个月中,各种设备、工艺上的问题也不断出现,但是智慧的玉川人并没有气馁,而是越挫越勇,不断的发现问题,思考问题,解决问题。
铜口是吹炼炉产出粗铜的岗位,此岗位虽然机械化程度较高,但是仍存在一个棘手的问题。在每次放完铜堵铜时,由于泥炮机挤压铜液,会产生喷溅,喷溅出来的高温熔体极容易烧伤人员以及设备。46,由于堵铜时铜液喷溅至出烟口循环水的进水管道上,导致管道烧裂漏水,被迫停炉修复。此种问题反复多次出现,因此在铜口两侧加焊钢板来遮挡喷溅的熔体。起初,效果良好,但是炉前工“光头强”逐渐发现喷溅的熔体在钢板上不断的冷却后积累,越积越厚,而且难以清理,往往三个人需要清理一个小时才能彻底清理干净。发现问题后,工段也忙着出主意,将钢板彻底清理干净后,在钢板上涂抹泥浆。喷溅的熔体粘附在泥土上面,很容易就被清理。
清理积铜的问题解决了,但是新的问题接踵而来。518在放铜过程中,由于钢板变形严重,挡住铜包不能移动,放完的铜不能及时吊送至阳极炉,最终这包铜结壳严重。怎么才能解决高温对钢板的影响呢?于是工段找来资深机修“老栓”,一起商讨解决高温变形的问题。经过一番商讨与设计,决定先在铜口一侧安装风冷水套来实验能否解决高温问题。在实验的几天中,发现风冷水套上积铜非常容易清理,甚至不需要抹泥浆。
两周过后,发现风冷水套竟然在高温下也逐渐被烤得变形。“光头强”看着翘起角的风冷水套,无奈的摇摇头自言自语道“我的个乖乖,这个样子可怎么搞啊,这活难干呦!”工段长向波听在耳里,急在心里。生产要继续,该问题就必须完善。改后仍出现变形,说明空气冷却效果不好,根据水的换热效果比空气好的道理,向波决定把风冷水套改为水冷水套。结果在随后的一个月内,水套不仅没有变形,由于冷却过快,粘在水套上的积铜稍微变厚,就会自动脱落,更不需要涂抹泥浆。现在每次“光头强”提起这项改进,都赞不绝口,不仅为工人安全保驾护航,更为工人降低了劳动强度,可谓一举两得。目前,铜口的另一侧也加装了水冷水套。
铜口两侧从普通钢板到涂抹泥浆,再到风冷水套,再到水冷水套,设备不断的进化,不断的完善,是汇聚了玉川人的智慧与精神,正是这些智慧与精神才使铜冶炼新工艺更加的先进,更加的具有魅力。
韩普龙
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