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今年年初以来,中原油田以效益为中心,没有效益的天然气一立方米不采,没有效益的活儿一个不干,没有效益的钱一分不花。在没有一分钱投资的情况下,截至9月15日,油田东濮老区共生产天然气2.70亿立方米,超计划0.21亿立方米。
面对油价断崖式下跌、上游进入“严冬”开发期的严峻形势,油田全面落实存量创效、增量增效目标要求,以最优的投入获得最佳的效益油气。
针对东濮老区天然气生产,油田优化老油气藏的调整挖潜工作,在技术层面把目标从油气藏细化到了单元、井组,聚焦突出矛盾,解决了主要问题;在经济层面探索了不同条件下的效益开发评价机制,争取效益最大化,不再干赔本赚吆喝的活儿。
在精细开发和加强基础地质研究上,油田深化了文23气藏南延地区和户部寨气藏的地质研究,确立了文216块、文402块、文23-20东断块等4个滚动目标,预测地质储量12.97亿立方米;利用地震资料,开展了地震属性和沉积演化等资料分析研究,明确了下一步的滚动勘探方向。
油田开展复杂带构造重新评价工作,寻找气藏接替潜力,在文184块和文88块精细地层对比10米左右的小断层,刻画了低序级断层11条,修改了5条。其中,文88-59井于2月13日经过补孔,日产气由0.5万立方米上升至2.5万立方米,累计增气120万立方米。
油田通过对户部寨、文23边块、白庙、文203-58块等低渗致密砂岩气藏进行挖潜,部署了3口侧钻井和5口小油管排液采气井,日增气7万立方米,日增油3.8吨,累计增气1347万立方米,增加动用地质储量3亿立方米。
油田还重点在文南、文东、濮城等区块做好气顶剩余气挖潜工作,寻找剩余气相对富集区,累计增气30万立方米,累计增油287吨,新增天然气经济可采储量1200万立方米。同时,油田转变措施挖潜思路,围绕效益开展工作,减少大投入、高风险的措施工作量,大修、压裂等措施工作量必须在通过精细研究、效益评价后实施。截至目前,油田今年共在13口井上实施了老井挖潜措施,日增气5.21万立方米,日增油32吨,累计增气335万立方米,累计增油3182吨。
油田各油气生产单位加强精细管理工作,深化天然气降耗增效工作。他们优化气举管网布局,合理控制气举系统规模;优化计量站水套炉用气,严格控制自用气量,对生活自用气实行“定时、定压”供应,减少天然气自耗;合理控制联合站原油外输温度,减少天然气消耗;单拉井套管气进系统生产,实现归集增效。今年年初以来,油田共回收天然气400万立方米。
为保证套管气进入集输系统,杜绝管线窃气、卖气、大气包窃气等现象,油田采取加密巡逻、在油区重点路口设卡堵截等方法开展打击治理行动。此外,油田重点对采油四厂与一厂、五厂结合部气包窃气和大堤附近边缘井窃气行为进行严厉打击,共收缴窃气用气包450余个。
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