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面对严峻的经济形势,兴隆庄矿更加注重技术革新和对技术人员的培养,努力耕好“创新创效田”,撒上“金种子”,通过积极开展技术革新、小改小革、全员创效,引导职工增强创新意识、提高创新能力,投身创新实践,用创新风催开“效益花”。
优化配煤系统提高产品质量
“市场需要什么样的产品,我们就生产什么样的煤炭。”该矿选煤厂不仅生产动力煤和调质混煤,还根据客户需要生产不同质量的产品。针对煤种多,掺配不均匀,容易造成产品质量不合格的实际,他们在实践中不断探索,对给煤机进行变频控制,提高控制煤量的精度,安装皮带秤对煤量进行检测,安装在线测灰仪,保证灰分的合格,提高了配煤的准确性,保证了产品质量。对给煤机、皮带秤、测灰仪进行分析研究,改变给煤量的控制方式,根据煤质情况进行配煤量的控制,对分煤种进行煤量控制。根据测灰仪的显示情况,对数据进行综合性分析和数据研究,采取煤种、煤量双重控制,稳定了配煤质量的稳定性和可靠性。同时,在皮带的转载点安装混煤器,将各种煤进行均匀掺配,有效地保证了洗混煤、精煤、浮选精煤的煤质稳定。
小改造年创效20多万元
机电环保科工程师司新江长期从事矿井机电维修工作。针对主井提升系统原“箕斗未空”保护采用钴60放射性元素进行检测,对班组职工的身心健康造成威胁这一隐患,他和同事们自发成立“箕斗未空”和“重物下放”保护措施技术攻关小组,经过反复深入探讨试验,最后采取对绞车程序进行修改、升级,保证了在不增加任何设备、费用的前提下,顺利完成这一攻关项目,从而为保障职工身心健康做出了贡献。工作之余,他还积极修复从主井提升机上替换下来的主变流器控制板、磁场控制板等进口电子插件及配件,进行合理使用,有效解决了购买配件价格昂贵、进货周期长的弊端,每年为矿节约资金20多万元。
小革新获国家专利
在煤炭经济形势严峻的今天,能够最大限度地降低成本,提高工作效率,是提高经济效益的主要手段。该矿生产服务中心技术人员成功研制出“LS80-1600多功能割带机”,由原来每工每天手工割水管皮卡60余付,增加到每天能割制水管皮卡1200付,机械化的操作极大地提高了工作效率,减轻了职工的劳动强度,将原来报废的废旧皮带焕发了新生机,产生了巨大的经济效益。该机填补了国内在此领域的空白,获得了国家专利。
为解决长期人工刷漆带来的劳动强度大、浪费油漆、质量不均等问题,他们利用压力风管路及废旧材料,制作出自动化喷漆装置。自2014年使用以来,已经使用该装置对多个工作面的皮带架进行了喷漆,减少了职工的劳动强度和油漆伤害,工作效率提高了人工的5倍,稳定了产品质量。《自动喷漆装置》项目还在矿举办的“大众创新、全员创效”小改小革项目评比发布会上获得一等奖。(谢红玲) |
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