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发表于 2015-10-31 10:48:23
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玉川冶炼厂 阳极炉烟气改道走制酸实现双赢
玉川冶炼厂 阳极炉烟气改道走制酸实现双赢
本报讯 自10月8日,阳极炉烟气经再次改造,走板换除尘、高效洗涤走入制酸后,经过20天的试运行,系统运行平稳,职工工作环境大大改善,并且产出硫酸80余吨,取得环保、效益双赢。
阳极炉作为玉川冶炼厂铜的火法精炼工序,烟气含硫高,且杂质多,处理起来一直是个令人头疼的问题。试产之初采取布袋收尘用液碱中和之后烟气排空,经常出现布袋被烧损。烟气中的温度高造成收尘系统经常出现故障,经过与同行业的比较,结合我厂实际我们采用板式换热器先降低烟气的温度然后再去除烟气中的烟尘,经液碱中和后排空,经过运行后,效果依然不佳,烟气中的烟尘除去后还需要用大量的液碱进行中和,产生了较高的生产成本。
进入10月份,经过该厂领导、生产科及工段相关技术人员的充分论证,大胆提出阳极炉烟气改道走制酸系统,改善环境的同时,还可以回收硫酸副产品,降低生产成本。
但阳极炉烟气走入制酸会造成硫酸气浓度偏低,影响产品质量,针对此问题,我们决定充分利用底吹熔炼炉烟气浓度高的特点,将阳极炉的烟气与底吹熔炼炉的烟气混合来弥补阳极炉烟气走入制酸后造成气浓度低的弊端。
在改造过程中本着保护环境,节约成本,资源有效利用的原则,我厂又对阳极炉的烟气处理进行改造,将原有的烟气经过板式换热器与脱硫用液碱中和后气体排空,改为阳极炉烟气经过脱硫、高效洗涤器、电除雾与底吹熔炼炉烟气混合后去制酸,既省去了液碱的使用,又使烟气中的SO2得以回收,杜绝了环境污染。
阳极炉烟气走制酸后,每年可节约液碱3600吨,制酸1400余吨,每年可节约成本610.5万元,创造经济效益40万元,环境得已改善,实现了环保、效益双赢。 (马晓威) |
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