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清扫厂房浮煤、轮流到车间加工非标件……今年下半年以来,东滩矿选煤厂后勤人员在做好本职的同时,每个人都添了些“副业”。“收回外委项目,增岗不增员,这也都是为了节支挖潜。”该单位负责人韩少华介绍说。 该单位针对矿井经营形势新常态下材料费用紧张、成本压力上升的情况,严格落实降本提效措施,精打细算过好紧日子、苦日子。原煤洗选作为最主要的生产成本,一旦原煤采样有偏差、检测数据失真,会造成入洗成本上升。因此,该单位从严控煤质抓起,每天对井下原煤进行跟踪监测,做到分时采样、循环化验,确保煤质达标。同时,突出介质和药剂耗费控制,大力开展浮选药剂试验,健全完善药剂使用和管理制度,积极摸索最佳入浮浓度和药剂品种、介质密度与介耗的最佳平衡点。
为进一步降低设备损耗,该单位创新实施“设备包机制”,将设备巡检与维护职责逐级细分到班组、落实到个人,确保每一台设备都能高效运行。三季度以来,该单位主井仓前系统及洗煤浮选系统开机率均达到100%,小型电机、液压闸阀、筛板、压条等零部件更换频次逐月减少,设备损耗同比降低近45.3万元。
技术革新、工艺改造也是该单位节支挖潜的有效手段。利用废旧管材自主加工导流板,安装在弧形筛出料口处,有效增大了弧形筛脱介面积,使弧形筛利用率大幅提升;对刮板刮板输送机进行改造,将滑道在机头和机尾1/4位置处均断开,中间1/2滑道紧贴外侧滑道敷设,解决了滑道磨损刮板难题,年节约刮板换新成本149万元。图为该单位正在对改造后的刮板运输机进行调试。(梁广辉 孙辉) |