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河南豫光锌业五厂  实现自动码锭机组智能化改造

发表于 2016-6-1 22:07:08 | 查看全部 |阅读模式

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    5月26日河南豫光集团锌业五厂与锌业动力厂仪表科结合,完成4#自动码锭机组锌锭输送带与1推动作机构两个工作部分衔接的智能化控制改造经过半个多月的试运行观察,设备运行稳定,达到了预期效果。    
    4#自动码锭机组在运行过程中,容易出现锌锭间距大小不一的情形。间距过小,造成卡锭或设备损坏,不仅造成生产损失,更会影响设备的使用寿命设备如此“揪心”,让锌业五厂的设备点检员葛韩杰夜不能寐。设备维修率偏高,生产难以保证呀。”熔铸三班班长孙建文摇着头说道。
   5月8日,已经为此事忙碌了两天的葛韩杰,经过现场查看和翻阅资料后,终于发现了机器人自动码锭设备上面“联锁控制”的理念。借鉴这个理念,经过分厂领导支持,他积极与锌业动力厂仪表科结合,探讨详尽的解决办法。
    最终,他们提出在4#自动码锭机组输送链与1推机构之间自行设计、安装联锁控制装置的智能化改造方案。该装置由光电开关和变频器两个部分组成。按照预定方案,5月10日,锌业五厂机修工商小明进行布线并由其他两名职工配合把光电开关和变频器装到指定位置按照使用说明接上线路,上好保险,拧紧螺丝,初步调整变频器频率。同时,仪表科技术人员对电脑PLC进行程序修改实行智能化控制。经过反复修改程序,再配合机组试运行和频率参数调整,达到设备和程序的最佳结合。  
    长达1个半小时的紧张作业后,该机组成功试机。作业时,光电开关在电脑程序控制下进行设备检测,1推未复位前,输送带通过变频器的控制将电机缓慢停止运行;1推复位后,光电开关自动检测,变频器控制电机重新运行,输送带继续把锌锭输送到指定位置,既实现了联锁控制,又保护了电机。
    经过半个多月的观察,看着一块块锌锭推进,旋转,排列,整齐地码到一起,大大提高了生产效率,岗位职工更加干劲十足,一致称赞这个技改效果很好。“现在的机组再也没有发生卡锭的事故,仅仅这一项每年就可为公司节省2万余元的维修费用,作用可真不小呀看来大家的付出是值得的。”葛韩杰笑着说。
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发表于 2016-6-3 08:03:07 | 查看全部
谢谢小会老师支持

提些写作方面的小建议,共同研讨:
1:文章开头应把最近时间点的放在前面,可改成:5月26日,由河南豫光集团锌业五厂与锌业动力厂仪表科完成的4#自动码锭机组锌锭输送带与1推动作机构两个工作部分衔接的智能化控制改造,经过半个多月的试运行观察,设备运行稳定,达到预期效果。
2:新闻要求简练,详略得当。第2段,可以三言两语说明情况,后面的改造过程要细化,突出改造的现场过程,多点描述与现场感。

仅供参考
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 楼主| 发表于 2016-6-3 21:33:35 | 查看全部

Re:河南豫光锌业五厂  实现自动码锭机组智能化改造

好的,非常感谢明东老师的意见,继续完善。
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 楼主| 发表于 2016-6-4 13:25:08 | 查看全部
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 楼主| 发表于 2016-6-6 23:00:20 | 查看全部

回 1楼(魏明东) 的帖子

明东老师,请继续指教
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 楼主| 发表于 2016-6-6 23:00:32 | 查看全部
请各位老师 多多点评
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 楼主| 发表于 2016-6-9 22:12:46 | 查看全部
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 楼主| 发表于 2016-6-9 22:12:51 | 查看全部
  
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