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编者按:2009年3月11日,山东淄矿集团许厂煤矿投资5000多万元引进南非德瑞安公司的国际上较为先进的重介旋流洗煤系统,建成了年精选煤 210 万吨的洗煤生产线,对洗煤厂主洗车间进行了工艺改造,并于2009年底正式投入使用。新的洗煤系统可洗出灰分低于8%、硫分低于0.8%的“双八”精煤,精煤产出率上升了10个百分点,提升到60%,预计年增利润可达6000余万元。这一举措使许厂煤矿成了各方瞩目的焦点,而随之也给该厂带来了许多新变化,请看——
技改后的新变化
伴随着浓浓的年味还未散去之时,笔者走进了许厂煤矿洗煤厂,采撷了这样几组镜头,感受了一把技改工程给该厂职工日常工作带来的新变化。
镜头一:锨柄领的少了
“要说变化,就是锨柄领的少了。”洗煤厂生产班班长孔凡宝笑着对笔者说。看到笔者一脸的茫然,孔凡宝打开了话匣子——重介旋流洗煤系统使用以前,原有的跳汰洗选工艺,只能筛选出直径8毫米以上的炭块,而小于8毫米的煤炭颗粒则经过振动筛落到了下面的回收溜槽中。为不影响生产,10.5米×3.8米的回收溜槽,2名工人每班需要清理2次,而每次都需要40分钟左右才能清理干净。由于溜槽内的煤泥经过挤压后硬度强、粘度大,职工在清理时,经常因为用力过猛,时有锨柄折了的现象发生,最多的时候,一月下来能用掉9根锨柄,厂长还因这事批评过我们呢。技改后,回收溜槽内的落煤很少,只需每周清理一次,而每次也只需10分钟左右,清理的次数少了,工作强度降低了,锨柄也不容易折了,领的自然就少了。
镜头二:操作能手“下岗”了
职工许士业2000年进入洗煤厂,一直从事跳汰机司机工作,这个整天跟煤泥水打交道,又黑又脏,噪音又大的工种,他一干就是十年。十年间他从一个门外汉成长为一名跳汰机操作行家里手,他的工作也得到了厂领导和工友们的一致认可,可现如今他却“下岗”了。“重介旋流洗煤系统使用以后,淘汰了原来的跳汰洗选工艺,我这个跳汰机司机也就‘下岗’了”,谈到“下岗”的事许士业说。在这位操作能手“下岗”的同时,该厂领导又给他“物色”了一份新的工作——压滤机司机。原来,技改工程结束后,原煤实现了全入洗,压滤车间的煤泥产出量比以前增加了15%,压滤机司机的人手也就随之紧缺,经过岗前培训,许士业走上了压滤机司机的新岗位。
镜头三:维修大拿拜师学艺
张立新是洗煤厂检修班的班长,曾几次被矿评为技术比武状元和革新创意能手,是大家公认的维修大拿,“有难题,找立新”在该厂已成为大家耳熟能详的口头禅,可这位维修大拿前段时间却当起了徒弟,拜师学起了艺,难道维修大拿也碰到了难题?原来,为了尽快掌握新系统的运行状况及设备维修原理,张立新在设备安装及调试期间拜安装厂家的技术员张宜宁为老师,学习设备维修技术。“我们工作的时候,他跟着我们一起安装调试;我们休息的时候,他又蹲在一旁边问边记,工友们都对开这样的玩笑,说我们又多了一名‘编外职工’。”张宜宁笑着说。 (付金昌 崔龙)
姓名:付金昌
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