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发表于 2015-5-31 22:35:26
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2004年1月,8万吨粗铅工程开工建设,包括8万吨底吹炉粗铅系统、6000m3/h供氧系统和6万吨硫酸系统。粗铅熔炼系统采用能耗低、二氧化硫回收利用率高、原料适应性广及自动化水平高的富氧底吹氧化生产工艺。烟气制酸系统采用成熟的“两转两吸”制酸工艺,硫的回收率超过92%,可解决长期以来困扰冶炼企业的污染问题。本次技改工程的初步设计及施工设计方案,由公司技术人员以“铅冶炼烟气尘综合治理工程”设计方案为基础,自行设计、自我完善、大胆突破、合理改进。其中,新建制氧系统比原来的4000m3/h扩大1.5倍,底吹炉余热锅炉辐射段加高加长,电收尘器改用顶部振打,配料由圆盘制粒改为圆筒制粒,铸渣机由间接铸块改为直接铸块,产能比原设计增加3万吨。
在工程建设者和生产单位的共同努力下, 2005年1月,8万吨底吹炉粗铅系统所有设备安装调试完毕,具备单机试车条件。6000m3/h制氧系统于2005年2月26日顺利产出氧气。3月16日,底吹炉系统顺利投料试产,仅用了1个月的时间就实现了达产达标,创造了公司工程试产新的纪录。公司新增粗铅8万吨、硫酸6万吨、黄金980 公斤、白银109吨。项目建成达产后,年新增销售收入6.2亿元,利税9087万元。 |
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