工人日报-中工网记者 彭冰 通讯员 高洪波 齐浩彤
7月7日,记者从吉林石化化肥厂获悉,源于动力装置3号锅炉烟气超低排放改造项目的成功实施,该厂每年可减排氮氧化物近150吨、二氧化硫近100吨。
该厂动力装置3号锅炉于2008年建成投运,按照原来的设计,锅炉烟气处理采用半干法脱硫工艺,已不适应当前国家环保减排要求。2024年12月,该厂启动相应改造项目,通过采用“石灰石—石膏”湿法烟气脱硫工艺,可实现脱硫率99%以上,使锅炉烟气中氮氧化物、二氧化硫、粉尘的排放浓度达到国家超低排放标准。
在项目建设过程中,该厂克服作业空间狭小、登高动火作业多、“生产建设双线并行”等困难,与施工单位通力协作,用时190天完成项目改造。今年6月30日,该改造项目正式投入运行,经过72小时性能验收,各项指标全部优于设计值,二氧化硫达到20毫克/立方米、氮氧化物达到32毫克/立方米、粉尘达到7毫克/立方米,比设计值分别降低34%、36%、30%。
改造后的3号锅炉烟气各项排放指标优于设计值,改造取得圆满成功。
“这一改造项目的建成投产,可有效改善周边大气环境质量。接下来,我们将高标准完成1号和2号锅炉烟气超低排放改造,持续提高企业绿色发展水平,夯实工厂可持续发展基础。”该厂副厂长马付明说。