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【创新成果】“一管双用”改造项目一年降本188万元
【创新成果】“一管双用”改造项目一年降本188万元(图3幅) ■朱春江 张明江 “今年7个计转站一管双用系统改造工程投用后,预计一年可以减少临时管线敷设费用、管网运行费用188万元。”7月20日,在西北油田采油二厂10-4计转站装置现场,地面工程技术主管张贺高兴地说,“我们对掺稀油和注水管网实行‘一管双用’后,仅在10-4计转站就减少倒运费34万元,节省的费用更加可观。”该厂开发的超稠油属于海相缝洞型油藏,油藏埋藏深度在5400~6500米,原油在地面常温下硬如沥青,一直以来,该厂对此采取在井下掺入稀油,降低稠油粘度方式开采,开采后,再注入盐水,对地下增加压力,便于后续油层开采。掺稀油需要管网,注水也需要管网,双管网建设费用大。而注水和掺稀油正好是错开运行,是不是可以有一种办法将两套管网“合二为一”?该厂技术人员提出质疑后,经过技术论证,很快拿出了最经济实用的“一管双用”系统改造方案。但是,“一管双用”项目改造面临的技术难题是,注水作业井的管网具有“高强度、间歇性、井间差异大”等特征,掺稀油作业井的管网具有强度较低、连续强、井间差异小的特征。在油田开发建设时,有的井采用的是单井掺稀油布局,有的井是单井注水布局,这样一来,按照改造方案进行改造后的“一管双用”有可能无法广泛应用于该厂所有的井。该厂技术人员经过实地勘测和效益评价,决定先针对掺稀油井进行掺稀油和注水的“一管双用”试验。去年年初,历经“选题理由列举-目标设定-原因分析-主要原因确认-对策制订-对策实施-效果检查-制定巩固措施-桌面推演评价”9个环节,掺稀油管线和注水管线的“一管双用”方案终于瓜熟蒂落,并在12-12计转站进行试验。首先由施工人员在计转站内加装缓冲罐、外输泵、分水阀组,把联合站处理好的盐水引入缓冲罐,经过外输泵加压,然后通过分水阀组控制,把盐水切换到需要注水的掺稀油管线上。原来只输送稀油的管线,摇身一变,成为输送盐水的管线。通过一次次试验、一次修改参数,今年3月底,5000方的盐水按照生产要求,成功通过掺稀油管线注入TK12211井。按照同样的方法,“一管双用”在注水作业井也试验成功。从掺稀和注水“一管双用”系统改造上尝到了甜头,为将战果进一步扩大,该厂技术人员依托油田产建项目实施《10-4计转站掺稀泵扩建工程》等4项工程,又设计出对外输油管线和注水管线“二合一”方案,形成了外输和注水的“一管双用”。目前,该厂还有4个计转站外输和注水“一管双用”工程正紧锣密鼓施工。根据开发部署,西北油田注水规模将进一步扩大,计划3年内实现两种形式的“一管双用”全面覆盖,建成后将充分提高管道利用率、节约注水地面建设投资、有效降低盐水倒运费,方便集中管理,保障注水开发需求。 图1:该厂二号联轻烃站技改现场 图2:该厂技术人员在计转站研究工艺改造现场 图3:计转站内一管双用流程切换
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