近日,设备维修三厂电气维修车间员工通过自主研究,自制了同步立式放线架,该放线架既能促进定子绕组的检修质量,从而延长电机的使用寿命,促进电机检修质量上一个新台阶。
通过现场调研发现,之前采用的放线架存在以下三大隐患:一是当线盘重量大时,绕线盘与钢管的摩擦力增大,绕线拉力也随之变大,当漆包线承受过大的拉力会导致漆包线的线径变细,从而影响定子绕组的载流量,从而缩短电机的使用寿命;二是当绕线机停止绕线时,线盘在惯性的作用下继续转动,导致漆包线松乱,从而需要人工将线盘紧后再次绕线,从而降低了劳动效率;三是多个线盘穿过一根钢管,更换线盘需将所有线盘取下方可更换线盘,增加了劳动强度。
为解决以上问题,该车间成立了以党员郭新虎为组长的技术攻关小组,决定自制同步立式放线架。为有效避免漆包线相互之间影响造成缠绕现象,技术攻关小组提出该立式放线架采用阶梯型分布;转动方式为:将漆包线线盘穿过转轴固定在托盘上,转轴通过轴承进行转动;制动方式为:托盘下方采用电磁制动,该电磁制动器为直流12V输出,从而实现“刹车”的功能。
通过反复试验,该同步立式放线架具备以下优点:一是放线时,线盘通过立轴轴承旋转,带动漆包线放线,让漆包线受到的拉力大大减小,使漆包线线径的拉伸情况降到最低,保证了定子绕组的载流量,提升定子绕组的检修质量。二是利用电磁制动的原理,在托盘下方安装电磁制动器,以此实现漆包线线盘的有效停止,不会出现松线乱线的现象。三是为实现线盘与绕线机同步,从绕线机变频器内设置1个输出点,同步控制制动器,从而实现线盘与绕线机同步;四是采用立式放置漆包线,更换线盘方便、快捷且安全,有效的降低了作业人员的劳动强度,从而保障了作业人员的人身安全。经过初步调研,该设备投入使用后,预计能给车间节约配件购置费用约为1万余元。
国家能源集团神东煤炭集团公司维修中心 杜海英 郭新虎 18691229795
图片:之后.png
图片:之前1.png