自制轴承杯修复工装提质增效
刘宏伟 郝鹏霞
近日,维修一厂修复车间成功自制采煤机摇臂、牵引箱轴承杯修复专用工装,解决了轴承杯以往修复效率低、精度低、成本高的问题,每年可节约大量资金。
在以往轴承杯的修复过程中,不仅需要安装在大型部件摇臂和牵引箱上找正装夹,而且修复螺纹孔还需要拆下来二次找正装夹、机床安装垂直铣头才能修复,费时耗力,还存在一定的安全隐患。
为提高修复效率和质量,采用普通50mm厚的5块钢板,10mm厚的8块钢板组焊,通过数控机床加工定位孔、基准面、定位装置而成,无需上数控机床安装,可以同时安装四个轴承杯,不仅安装拆卸方便,而且给刮面倒角提供了很大的便利,安全高效。
新工装的应用成功打破了以往的修复方法和工艺,可以一次同时进行四个轴承杯修复(俩个牵引箱轴承杯俩个摇臂轴承杯)。修复车间刘宏伟说:“此项新工装的成功应用,省时省力,使用非常灵活,再也不怕单个轴承杯修复的急活、难活了,最主要是保障数控机床高效运行,节省下来的时间能修复更多的结构件,有效保证大修部门的生产进度,为设备按时配套提供有力保障,让矿井放心生产、安全生产。