近日,一项名为“上料小车轨道检查装置”的创新项目在天铁公司石灰石矿活性石灰车间得到了成功的实施。这个项目不仅有效地消除了生产过程中的安全风险,而且显著提高了作业效率。
为了提升环保水平,石灰石矿的300t竖窑上料小车竖井被全封闭,但这给上料小车轨道检查带来了挑战。破损的轨道如果未能及时检查出来,会导致小车卡死,甚至可能发生落架事故。每次小车落架修复的工作量和检修所需费用都相当大。一架小车的价格约为15000元,钢丝绳价格约为2000元。需要多名检修人员耗时5至7天才能完成修复。期间产生的检修费用大约需要20000元。300t竖窑一天的产量为248吨,成本价为354元/吨。期间影响竖窑生产的损失达5万多元。这不仅浪费了时间和金钱,还存在着安全隐患。
石灰石矿活性石灰车间将这个问题交给了300t原料组。班长范海峰第一时间召开了班组诸葛亮会,大家纷纷提出了自己的创意:“能不能把手机固定在上料小车上,利用微信功能实时观测轨道情况?”“手机摄像头拍运动的物体时成像效果不太好,不如直接固定摄像头。”“上料小车运行过程中会发生持续的颠簸,肯定影响成像效果。”听着大家的发言,范海峰爽朗的说道:“咱们把方案一个个试试,找出最佳方法,光说不试,永远不会有结果。”
经过一个星期的实验和总结,他们终于找到了最佳方案——利用滑轮与拉绳配合拉动装有摄像头的轨道检查装置进行轨道检查。这个装置看起来像是一个小型机器人,四个活动臂一端安装有四个带槽轨道轮,另一端铰接在装置横梁上。这使得它可以在轨道上自由穿梭,通过摄像头检查轨道的状况。
装置制作出来后,范海峰带领大家来到现场,挂上滑轮和拉绳,绑扎好装置后,随着范海峰拉动绳子,装置带着大家的期望缓缓上升。然而,当大家看到传回的画面后,满怀希望的他们遇到了一连串问题:装置在行驶过程中会颠簸,导致摄像头拍摄的画面模糊不清、轨道轮出轨卡死、挂滑轮过程繁琐、无法有效记录故障点等一系列棘手的问题。这时,车间主任祁庆凯说了一句:“咱们能把石头烧成石灰,遇到难题就怕了,可不是咱车间的风格。大伙放心大胆的干,成了是大家的功劳,失败了重头再来就是了。”
在得到车间主任的鼓励后,大家反复琢磨不断改进,终于找到了解决方法:活动臂加装了弹簧,就像是给它装上了“避震器”,成功地解决了颠簸问题;摄像头升级为高清运动摄像头,提高了成像效果;将轨道轮槽加大,轮槽牢牢地锁在轨道上,杜绝了脱轨的现象;将滑轮安装在上料小车底部,由上料小车将滑轮和绳子带到高处,简化了挂滑轮过程;在绳子上做记号,记录故障点所在的尺寸。
在一阵伴有欢声笑语的忙碌之后,轨道检查装置给手机传来了完美的画面,小车轨道检查装置正式上岗。(陆湧浩)