小改造让气缸“延年益寿”
M2250履带吊不仅起重量大,而且自动化程度也较高,该吊车变更工况或转场既方便又省劲,但其不少附件为“一次性”的,又让我们“添堵”。就拿拆装配重来说吧,因配重销轴连接处装有伸缩气缸,眨眼间就可自行将手臂粗细的销轴“顶进”或“拔出”。可是此气缸是“一次性”的,寿命只有3到5年,因为气缸是由铝合金材料压模一次成型的,不可解体,气缸内橡胶密封件3、5年便逐渐老化,密封失效,无法更换,致使气缸报废。
此气缸规格特殊,国内市场无可替代产品,更换的话需花5000多元从国外预订,漂洋过海,碾转到现场最快也要2个多月,耽误时间。一次多买几个留着配用吧,但密封件不使用它也会“慢慢变老”,不可取!“闹心”的小气缸让诸多用户寝食难安。
12月22日上午,安徽电建一公司机械化大修厂钳工班攻克了这一难题。陈斌、朱长安拿报废的气缸做实验,先把气缸的两端锯开,手工制作两个铁质盖板,在每只盖板上“挖”1道与气缸筒璧吻合的圆形凹槽,做缸头、缸底,并在盖板两端外侧同一位置分别“打”2只孔,用细钢筋“扳”出2只长螺栓,目的是把缸头、缸底和筒璧连成一体,长螺栓还能起到支撑和加固作用。更换好密封件的活塞杆装入气缸内,把2只盖板装配上,将自制的长螺栓拧紧,为防止“漏气”,再用密封胶涂抹在盖板与筒璧结合处。密封胶干固后,通气压分别做空载、负载试验,活塞杆伸缩自如,气缸强劲有力,各项参数符合规范、标准,且无渗漏现象。
改造后的气缸将长螺栓拆除,缸头、缸底便脱离缸体,在施工现场即可完成更换密封件等检修作业,气缸总成件的使用寿命得以延长。(夏忠)