把铜坯融化成铜水,倒入固定的模具中,凝固后成为纤细的铜管,通过系统的工艺处理后,再把铜管出售给格力、海尔等知名空调生产企业,这就是位于江津双福工业园的龙煜精密铜管公司的主要生产流程。 KDODUohC
'nO%1BZj+
而对于32岁的公司成型工段长胡庭铭来说,这一生产流程给予他的是充分的“创新空间”。 YAvOV-L
gLyE,1Z}u
2007年,胡庭铭从西南交大毕业来到龙煜公司。此时,公司年产能只有4000吨,但订单量在5300吨左右,面对丰富的市场“蛋糕”却无力“下嘴”,公司上下急得火烧火燎。 18xT2f
lS.&>{
增加新的生产线吧,动辄数千万元投资不说,万一市场回落,设备岂不是要闲置?唯一的办法,是对现有设备进行改进,提高产量。 quPNwNy
GYq.!d@O
现有设备如何改进?初进公司的胡庭铭找到领导,要求让自己试一试。 Qg\{d)X[N
SQ_w~'(
在铜铸造行业,提高现有设备生产效率,一直是个老大难问题:一是磨具的寿命太短,二是金属拉伸的速度太慢。 l6wN&JHTh
uGxh}'&
当时,胡庭铭自认为已经找到了解决之道——依照在大学期间从某核心学术期刊上看到的方法,只需要在铜水和模具之间充氮气,问题便可迎刃而解。 g]hTz)8fF
*/ ~_ 3
可当真正站在火热的铜水面前,胡庭铭立即傻眼了:该加入多大剂量的氮气?从什么地方加入?要不要压力?如何才能避免氮气在铜体中形成气泡?对于这些与之相关的基本参数,他十分茫然。 vCB0x:/
Y%B:IeF}
胡庭铭转身向业界前辈求助,得到的消息却更令人沮丧:加氮气的方法在理论上存在了数十年,生产实践中却从来没有真正成功过。 W".: 1ov#B
bvK fxAih
开弓没有回头箭。胡庭铭开始夜以继日地守在生产线上,将所涉及的上百个参数,挨个试上一遍。这是一件异常艰苦的工作,氮气的流量、压力、加入时间和加入位置,即便每一个单项的指标获得最佳效果,但纳入流水作业后,它们之间也可能会出现冲突,整个参数体系就需要推倒重来。 uFzvb0O`O
?Thh7#7LM
功夫不负有心人,前后花了7个月时间,报废掉了80多套模具,胡庭铭终于在多组数据之间建立起最佳的匹配关系,使模具的使用时间达到100个小时以上,比行业平均水平高出10倍以上。 &u@<0 1=
I|27%i
与此同时,胡庭铭经过上百次试验,最终通过“急速拉出、急速退回”的方法,找到了金属拉伸最佳的速度和节奏,让生产效率提高了1/3。 drr n&y
iksd^\]f
解决了上述两大行业难题,龙煜公司在没有添置新设备的情况下,产能却大幅提高,目前最高年产量达到5800吨,比改进前提高4成以上。 AP8YY8,
X4"D Lt"
“聚是一团火,散是满天星”。战斗在生产一线的党员胡庭铭深深的明白这个道理。 }?0At<(d
tTzPT<
自2013年担任成型工段长以来,胡庭铭不仅全身心投入生产创新的热潮,还充分发挥党员先锋模范作用,影响和带动团队共同进步。 =/J{>S>(i
?=22@Q}g
在他的带领下,成型工段已先后产生公司“金牌员工”15人,10名员工都有了自己的“工作法”和“绝活”。成型工段产品成品率从96%稳定提高到98%。其经验很快在公司其他工段进行推广。 *}hx9:9\B
srbU}u3VZ
爱岗敬业、争创一流,胡庭铭走在前头;勇于担当、善于攻坚,胡庭铭挺身而出;扶贫助弱、奉献爱心,胡庭铭从不落下……在龙煜铜管公司,流传着许多胡庭铭的佳话:每月拿出固定的一部分工资资助贫困工友的农村孩子上学已持续4年;技术攻坚时期他忍着39.8度的高烧苦战通宵;哪个队友遇上困难临时撤退他二话不说立即顶上;爷爷去世出殡他只匆忙回去看了一眼便转身赶赴车间,他和妻子的新婚假期全部贡献在试验场…… EmUA38
来源:江津网