难忘的23小时抢修
赵明阳/口述 高常月 王莹/整理
“燕化人骨子里就有攻坚克难的基因,我们的同事曾经用12天建起了一座熔喷布厂房,用23小时完成液压油站安装工作,我们乙烯-乙酸乙烯酯共聚树脂(EVA)装置也可以做到!”在今年7月份召开的中国石化北京燕山分公司有机化工厂党支部书记例会上,我的这番话刚一出口,会场立即响起一片雷鸣般的掌声。
回想起今年1月份反应器液压油站的那次抢修任务,我依然抑制不住内心的激动,师傅们忙碌的场景一帧帧地在眼前闪过。
1 月10 日凌晨1时17分,我们有机厂EVA装置反应器液压油泵P-102RA自停,反应器内压力波动幅度增大。深夜里,这台运行了将近30年的“老核心”设备出现这个问题,着实让我和同事们捏了一把冷汗。
“目前,正值公司百日安全无事故行动期间,装置的稳定运行非常关键。液压泵站P-102R是装置稳定生产的核心设备,运行状态是否正常直接关系到装置能否安全稳定生产。此次中修进行更新施工极有必要!”1月10日下午,伴随着设备厂长郭伟华在装置停工检修会上的话音落地,拉开了液压泵站P-102R更新施工攻坚站序幕。
此次抢修时间紧、任务重、施工难度大,不仅要完成旧设备拆除,新设备安装,还要完成附属管线的改造和油泵的调试工作。面对困难,担任装置党支部书记兼设备主任的我二话没说,就是一个字——干!
1月12日凌晨4时50分,装置刚一停车,装置的专业技术人员及施工单位相关人员迅速赶到,工艺处理、作业票开具、工器具准备等工作随即紧锣密鼓地有序展开。
上午10时,我和施工负责人杨连涛开始对旧设备的地脚螺栓进行现场定位。因为设备老旧,基础资料不足,二次灌浆的混凝土将原来的地脚螺栓全部覆盖,无法从外表面进行精准确定;为了保证后续施工进度,又不能破坏旧基础。怎么办?紧急商讨后,决定在不破坏旧基础的前提下,从局部进行破拆表面的二次灌浆,利用电锤从一个角开始破除,深度不允许超过8厘米,施工必须谨慎进行。经过2个多小时地奋战,我们终于找到第一条地脚螺栓。“牛!太棒啦!”现场立即爆发出一阵欢呼声。接着,我们根据这一条地脚螺栓的安装方式和设备尺寸,顺利、准确地定位了另外3条地脚螺栓的位置。
12时,在现场简单吃过午饭后,我们又投入到拆除设备周围附属管线拆除工作中。正当各项工作有条不紊地进行着时,新的困难又冒了出来。
装置工艺员毛嘉雯对我说:“冷却水管线出入口阀门位置不当,关闭遇到了困难。”
顺着毛嘉雯手指的方向,我不由倒吸了一口冷气,原来冷却水管线的出入口阀门位于管廊和楼板夹层之间,高度不到50厘米。
“我去关闭。”外操人员宋晓东说:“以前安装的时候这条管线是我负责吹扫的,我操作过,情况我熟悉,让我来吧”。他手里拿着管钳,系好安全带,一个人小心翼翼地爬到水线阀门处,趴在管廊上对阀门进行关闭,由于空间狭小,有劲使不上,10多分钟后才将阀门关闭到位。安全下到地面后,他长长舒了一口气。
下午2时30分开始,我们开始对旧设备进行移除;5时左右将旧设备移除完毕。
接下来,我们和施工单位一起重新为新设备安装地脚螺栓。新设备采用的化学锚栓方法对制作过程要求高,必须保证螺栓表面洁净、干燥、无油圬,要用专用气筒、毛刷或压缩空气机清理钻孔中的浮灰、灰尘与明水,而且要重复操作3次以上,确保孔内清洁。
经过2个多小时,新设备的地脚螺栓安装完毕。
在整个检修过程中,我们EVA装置联合施工单位及电仪专业技术人员组成了攻坚小组,与设备厂家和设计单位及时沟通,逐一化解检修中出现的困难,有力地保障施工进度稳步推进。
晚上9时多,我对现场的同事们拱手致谢,“大家再拼一拼,抓紧时间给新设备配好管线,明早就能开车了,辛苦诸位啦!”
我原以为简单的管线安装,1个多小时就能完成。干起来才发现,由于新旧设备尺寸相差50厘米,冷却水的流向相反,施工难度陡然增大。
我和大家仔细勘察现场、反复思考后,敲定施工方案:切割原有冷却水管线,拆除旧的水管线,按照新设备冷却水流向重新配管。
凌晨零时,配管工作完成。
凌晨2时,新管线试压合格,无漏点。
午夜时分,夜色更浓了。
一股股寒冷的北风吹来,忙碌过后的同事们才感觉到今晚的天气竟然这么冷。
我招呼着同事们,“师傅们辛苦了!大家轮流到室内吃点饭吧,厂里专程给大家准备了夜宵。”
尽管寒风吹在脸上,但是暖意却在大家的心里流淌。
轮流吃过加餐后,同事们又返回现场,对新设备进行调试。
在调试过程中,我发现新设备的调压阀操作方式复杂,不利于油泵压力快速调整,同时短时间内也无法对操作人员进行培训。于是,就利用现有备件,找到与之匹配的操作便捷、稳定调压的替代了新设备的调压阀。
随后,电仪专业人员对新设备进行仪表调校和仪表设备联锁试运行。
凌晨4时,新设备一次投用成功。
时至今日,我已经在有机化工厂工作了15个年头,作为一名基层员工,我将继续扎根基层,履职尽职,用自己的辛勤付出默默守护装置的安稳运行。
图1:赵明阳(中)在液压油泵检修现场
图2:赵明阳在EVA装置检查设备运行状况
图3:赵明阳查看装置低矮处循环水运行
图4:赵明阳(右)检查现场设备连接气密性(张明慧 摄)