中国石化新闻网讯 今年以来,湖北化肥公司围绕2018年实现达产达标,开满开稳的“三步走”战略目标,聚焦价值创造,深化精益管理,通过提升有效生产时间内负荷、优化资产资源配置等措施,提高发展质量和效益。1-7月,公司同比减亏2.21亿元;4月和6月,上市非上市部分实现整体盈利,生产经营企稳向好。 /fcwz5~
精耕细作,提升有效生产时间内负荷 (t"YoWA#m
公司紧盯生产重点,精耕细作,提升有效生产时间内负荷,做大总量盘活存量,努力创造更大价值。 PHB\)/
煤气化装置是生产负荷提升的“龙头”。装置为下游乙二醇、合成氨装置提供原料合成气,存在空分气头先天设计不足、设备老旧故障多等“卡脖子”瓶颈,一头两尾、尾大头小特点明显,抗风险能力差。 *<
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为决胜高质量生产,公司领导带队,7大相关专业处室组成稳定运行帮扶工作组,从思想观念、生产管理、设备运行、员工培训等方面,开展精准帮扶。帮扶情况周分析、月总结,建立各类分析机制模板,指导完善绩效考核办法及班组比学赶帮超竞赛,夯实“三基”,提升现场管理和“十大制度”执行力。 #f jX|b
公司持续优化调整,通过精细调节煤气化空分装置压缩机组三段压力、小幅微调高低压板式换热器冷量分配等措施,增产原料气,使空分装置制氧能力创新高,从源头满足下游装置高负荷需求,实现生产系统填平补齐。截至7月底,空分装置氧气产量增加8.26万吨,同比增长35.53%。 3 `C3+
针对气化炉煤烧嘴隔焰罩频繁穿孔泄漏影响长周期生产瓶颈,他们大胆创新,变更隔焰罩冷却水流程,提高隔焰罩换热效率及抗波动干扰能力,增加气化炉操作窗口和操作弹性,解决了生产“拦路虎”。改造后,装置运行良好,月平均负荷提高15.42%,为下游乙二醇、合成氨装置量效双升,实现效益最大化夯实了基础。 ~jrU#<'G9
精打细算,挖掘资产资源最大价值 y|2g"J
以最小投入创造最大价值,是精益管理核心。公司坚持价值引领市场导向,全力推进优化运营、挖潜增效等措施,精打细算,挖掘资产资源最大价值。 f|HgLFx
紧盯效益堵点,既抱西瓜,又捡芝麻。在对外蒸汽销售合同中,公司下调交接压力范围下限0.1兆帕,充分回收利用工艺废热,平均每小时增产低压蒸汽15吨。1-7月,公司外销低压蒸汽同比增加59078万吨,不仅带来真金白银,还降低了后续热损失。他们还通过各等级蒸汽梯级使用、乙二醇装置1.8兆帕蒸汽回用动力高加等措施,优化平衡蒸汽系统,消除富裕低压蒸气放空现象。 8mQd*GGu1
针对四套循环水系统负荷不匹配、运行不经济情况,公司则优化调整装置结构,将四套循环水系统整合为三套,停运2台大功率循环水泵,并重新分配系统用户,提高了空分一拖二机组真空度,每小时可降低5吨蒸汽消耗。截止7月底,该优化操作节能降耗逾490万元。 m SvTnd8
公司还结合实际,制定优化运营、技术改造、增收节支、盘活资产等六大类45项挖潜增效措施,明确计算办法、奖励标准、责任单位和目标任务,分解倒推出月度任务指标,并跟踪考核,倒逼各部门和单位打开成本账本,找差距、想办法、定措施,确保颗粒归仓。1-7月,公司实现挖潜增项4598万元。 nG(|7x
精雕细刻,激活提质增效内生动力 Xb07 l3UG
4月,煤气化运行部变换岗位因巡检仪维护不到位漏检,当班班长及一名技术人员被考核,在公司引发热议。 s$=B~l
从考核针对操作人员,到工艺、技术人员一起受罚,重复发生的问题,加倍考核、单位负责人连责。2018年,公司严格劳动、工艺、操作“三大纪律”,狠抓交接班、巡回检查等“十大制度”执行,精准奖励,激活提质增效内生动力。
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工艺重问题解决。据生产技术处生产管理高级主管吴睿介绍,今年以来,公司要求工艺检查、交接遗留问题闭环管理,并规定响应处理速度,问题处理事不过夜。对工艺指标管控,公司通过加大考核力度、工艺员每天对照工艺卡片检查等方式,引导各运行部吃透装置成本,及时分析工艺波动,精心操作达产达效。 E rRMiT
管理重服务一线。生产技术部门根据阶段性生产重点、新装置投用开展技术导航。他们制定生产方案、应急预案,及时下发各运行部学习,有针对性开展员工培训和应急演练,提升应急处置能力;以生产函方式,明确操作方案规程,督促落实。仅6月,就下达污水提标改造污水输送切换操作规定等生产函8个。 a}I z
分配重精准奖励。公司还改变长周期激励打法,只否决造成长周期中断的装置及专业长周期奖,改“一有俱有,一无俱无”为精准奖励,并实行主要装置达标奖、创效奖、特人特薪等,降低固定收入比例,增大浮动部分占比,促进员工聚焦提质增效,严守纪律履职尽责。 D-;43>yi<