静守己心,看淡浮华。
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辽宁铁法大兴矿自制管圈加工机破解制作难题
【创新成果】制作效率提高10倍,成本降低10万元/年 辽宁铁法大兴矿自制管圈加工机破解制作难题(图2幅)■鲁阳 曹启龙 “有了这个管圈加工机,用人少了,制作效率提高了,还大大节约了生产成本,真是一举数得啊!”9月15日,辽宁铁法能源集团有限责任公司大兴矿机修车间副主任刘青山,面对着该矿自主研发的“管圈加工机”笑得合不拢嘴。管圈是采掘施工过程中用于管路接头的固定部件,应用广泛、消耗量大、外购成本高。以往加工管圈,需要人工把钢筋进行红炉加热、拉直、切割等工艺才能完成,工艺复杂、费时费力,且产量低,每天只能制作100个,远远达不到采区的需求量,很多时候需要高价外购。为此,大兴矿技术人员经过反复实验,利用现有设备作为动力系统,研制出了一套“管圈加工机”,彻底解决了这一难题。为了保证此次技改项目成功,刘青山带领研发小组成员多次现场勘察、修改图纸、制定方案,为前期准备做足了功课。“开始我们提出了两套方案,一是通过自制电机和减速机作为动力系统进行加工;二是用现有的&(直径)108管加工成简单的缠绕式加工机,再用角磨机切断进行加工。经过反复实验,这两套方案都难以保证生产效率,还存在安全隐患,方案只能被推翻,当时心里说不上是啥滋味,两天晚上都没睡着。”刘青山在回忆研制过程时感触颇深。经历了前两次失败,他们并没有轻言放弃,通过分析讨论,发现原方案一是动力系统不匹配,造成钢筋传送速度过快;二是原有的调直机功能单一,不能进行切割,远达不到设计标准要求,有了前两次的经验做铺垫,在反复对比试验后,他们又制订了第三套方案。第三套方案总结前两次的经验,采取在原有调直机动力系统上加装一台电机和一台变频调速器,把调直和剪切部分动力系统分离,使加工速度可调节。加工部采用400mm(毫米)*400mm铁板加工成框架,把1个定轮和两个动轮固定在框架上作为传送装置,将5吨叉车报废的货叉推移缸加工成液压动力刀,固定在原有调直机的液压系统上作为切割动力,使之成圆、剪切一体,达到全自动化的目的。经过研发小组纸多次调试,仅用了20天的时间,“管圈加工机”正式投入了生产,告别了以往自制加工产量低、外部采购价格高的历史。据了解,该设备具有操作简单、故障率低、成型率高等特点,整套操作程序仅需一人便能完成,可减少劳动力3人,每天可生产管圈1000个左右。单个成本0.4元,比外购可节约5.1元,按照该矿每年使用两万多个管圈计算,可节约生产成本10万元。此外,该设备研制成本仅花费800多元,比外部购买设备要节省20万元。 图1:研制人员在试验设备性能 图2:研制人员在检查管圈加工机的内部构件
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