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主题 : 攻坚克难巧安装  精选细选创效益 ━━马选孙庄生产部TBS安装试车成功纪实
shaoyuling离线
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楼主 发表于: 2019-06-03  

攻坚克难巧安装  精选细选创效益 ━━马选孙庄生产部TBS安装试车成功纪实

管理提醒: 本帖被 屈联西 执行提前操作(2021-04-01)
 攻坚克难巧安装 精选细选创效益
━━马选孙庄生产部TBS安装试车成功纪实
“原煤矿井出煤不易,把煤洗好选净,是咱们每一名选煤人肩负的责任!”这是厂长周娟华一再强调的一句话。生产不停、技改不止,为了把中磁尾(中煤磁选机尾矿简称中磁尾)中损失掉的精煤也回收回来,马选孙庄生产部决定上一台复式流化床分选机TBS,对中磁尾进行再分选,从而达到进一步降低中煤损失、提高精煤回收率的目的。
荷枪实弹安全优先
该生产部主厂房始建于1980年7月,老旧的厂房内设备密集、管道交织,若想在狭窄的空间内再挤进一台TBS主选设备流化床分选机和配套设备一台高频筛、两台击打弧形筛,堪称“蜀道难”。没有外部安装队援助,需自主完成安装,不能影响生产,要边生产边安装,这更是“难于上青天”。“我们一定要攻坚克难巧安装,打赢这场攻坚战,把不可能的事变成可能”。该生产部管理团队达成共识后立即成立TBS领导小组,部长李涛、支书魏涛任总指挥,下设六个攻关组,开始了缜密的调研、精细的设计、合理调派……工程准备拉开帷幕。
为了保质保量完成TBS安装任务,机电部长张秋顺与技术主管王燕丽跑上爬下实地测量,商议方案。最终采用安放大型设备先选址定位、配套设备跟进安装、非标制作“立体裁剪”的安装方案。安全部长蒋涛对每一个安装步骤制定了详细的安全措施。为了让每一名参与施工人员熟悉措施,该生产部编印了安装资料,并将电子版发送至生产部动车组微信群共享,采取了集中宣贯与分散学习培训方式,形成了自上而下的学习体系,组织参与施工人员进行连续学习,对施工安全技术措施内容不仅应知尽知,还融会贯通,实现了技术知识新突破。
TBS进驻厂房过三关
面对老旧的厂房、逼仄的空间,该往何处安放这台体积庞大的主选设备TBS流化床分选机呢?因此,选址成为摆在面前的第一个难题。若是在厂房顶层重新搭建一层,所有设备从高到低顺序安装倒也顺畅,但是工程量大、工期又长而且投入成本还高,不可行。本着低投入、高收益原则,只能在现有条件下,重新设计方案。通过一次次精准的测量,最终决定借助四楼平台和厂房两跨之间的立柱当基础,上钢梁、做构架,凌空为其打造架起基座,此举成功破解了难题,过了第一关。
主选设备TBS流化床分选机高4.5米重达4.2吨,说明书中要求不能有任何的拆卸需整体安装。可是厂房正门门窄,而且越往里,管道交织错落、设备密集,根本无法进入。“拆窗破墙!”从主厂房身后拆窗破墙砸窟窿当“入口”,该入口距离为其量身打造的专用基座还最近。这个大胆的想法,成功破解了又一个难题,过了第二关。
将TBS分选机从正门转移至主厂房身后,厂区精煤产品棚是必经之路。如果使用吊车,分选机自身的高度叠加上起吊高度,产品棚门的高度显然不够。若使用平板货车拉,车身高度与分选机高度叠加,也远远超过产品棚门的高度。怎么样才能穿越产品棚?成了棘手的问题。“用叉车抬!”关键时刻机电部长张秋顺和党员周建卫冲锋陷阵显身手,两人各自驾驶一台叉车面对面将TBS分选机稳稳抬起,一前一后,一方后退,另一方随即跟进。两个人的平衡默契程度,简直就像是舞台上的杂技演员在表演,看呆了众人。从产品棚南门进到西门出,路线呈L型,短短30米的路程,他们用了将近一个小时。每移动一寸的距离,心都提到了嗓子眼,期间的艰辛只有他们二人体会最深。在西门口等候多时的50吨位大吊车负责接应、起吊与货车配合将其护送至主厂房身后吊装“入口”下方。起吊!货车借机撤离。李涛、魏涛、蒋涛三涛合力,配合张秋顺分别站在预设吊装“入口”的上下南北四个方位,看高度、找角度,用步话机相互喊话,指挥吊车顺顺当当将TBS分选机送至“入口”内侧。牛建刚带领机电骨干顺势接应,拴葫芦、挂倒链,大家齐心协力、上下配合,通力协作把主选设备TBS流化床分选机安放到位。整个过程,厂长齐胜军亲临现场全程指导。工会主席赵美芹送来了鸡蛋、煎饼、绿豆汤…至此,庞然大物TBS分选机顺利通过了第三关。
配套设备巧安装
与TBS系统配套使用的下游设备高频筛,用于处理TBS底流物料,安装位置定在主厂房二楼西侧。厂房正门位于东侧,与正门并排的每一个楼层都有吊装口。高频筛被吊至二楼的吊装口后,由于二楼没有天车,有的只是横竖交织错落的管道,而且还有一个巨大的合介桶敞着口拦住去路。该如何把这又大又重、十多个小伙子都抬不动的高频筛移动到位,是摆在面前的问题。可是这样问题又怎么能难地倒智慧的孙庄团队呢!他们用手拉葫芦提起筛体,把四根碗口粗的钢管放在下面当“车轱辘”,众人推动筛帮,高频筛像一部车子轻松向前移动。继续行进,下面钢管露出一根,迅速捡起补充到最前面,交替循环该动作保持住“车轱辘”数量,行进的高频筛似一艘船,在众人的前呼后拥下,绕过合介桶到达指定位置。
在接下来的非标件制作、管道打岔拼接工作中,该生产部更是在每一个环节上都下功夫、花心思,电焊工王贵江、郭俊生精耕细作把每个接缝至少焊两遍以上,对自制的顶水水箱内外双面焊接,确保结实、牢固滴水不漏。在TBS系统下游管道设备对接安装过程中,“立体裁剪”实施方案凸显优势,优点在于,不死板教条,可随时根据实际情况做改良调整。因此,技术团队慧心巧思打造了多个亮点。
亮点一:原二楼中煤截粗击打弧形筛继续保留当作备用设备。在其上方来料管增加一道阀门加以控制,当TBS系统故障时,打开阀门启用该设备,届时生产可继续进行。不经意间将该环节设置成了“双系统”。
亮点二:原计划用于处理TBS溢流物料的、安装在四楼平台上的、新增的两台击打弧形筛,技术攻关组因地制宜临时修改施工方案,将其改作直接处理精磁尾342物料用,料管与原三楼328、329两台精煤泥击打弧形筛相通,由阀门控制给料大小。当阀门关小时,可减轻浮选压力。另外便于根据原煤煤质变化、粉煤量大小,随时调节控制。而TBS溢流则顺管道溜槽自上而下自流至三楼,与328、329的精煤泥汇合。一个小改动,既给TBS溢流物料找到好去处,又使处理精磁尾342物料能力翻了倍(原来328、329两台,加上临时改用的两台,变成四台)。
亮点三:TBS顶水泵安装在高压泵房,考虑到使用循环水水质问题,细心的张秋顺自行设计水箱,在水箱内加装滤网,为便于维护,又在水箱的左下角预留了500mm2的探测孔。考虑到停车回水会导致水箱水压增大,为此,又安装了一趟回水管路,由电动闸门控制,便于回水时卸压。
带煤试车一次成功
该生产部在用的S-3GHMC440/160型超级重介质旋流器的分选下限一般可达到0.2毫米,但实际生产过程中粒度越细,分选精度也相应降低,尤其是当入洗原煤中原生煤泥量较大时,0.5毫米以下的精煤容易错配到中煤里,造成中煤磁选尾灰分偏低。为了早一天把中磁尾中损失掉的精煤回收回来,该生产部自4月3日开始倒排工期加快TBS安装进度。全体管理人员牺牲节假日放弃星期天,加班落点、任劳任怨。团队作战,勠力同心,这支能征善战的队伍于5月16日安装完毕,试水成功。为次日的带煤试车奠定基础。
5月17日下午3时,按照调试方案,全体管理人员以小组为单位按照分工各就各位,技术人员使用手机远程监控,将控制系统设为自动控制,密切关注入料量、水压、密度等参数变化,确保TBS入料平稳、表面平静、不出现沸腾现象。采样组科学布置点位,按照时间间隔进行采样。“TBS溢流灰分15.00%,底流灰分60.00%”伴随着第一组化验指标的报出,标志着马选孙庄生产部TBS安装调试带煤试车一次性成功!连日来的指标检测,精煤泥灰分10.50%,最终精煤灰分10.80%,厂外中煤损失2.7%,均达到考核要求。从目前运行效果来看,重介、浮选、精煤泥可以各顾各,再也不用重介背灰。
投入100万创效800万
TBS整套系统设备,总共投入了100万,通过观察设备运转效果结合连续试验数据,综合分析表明,回收率比以前又提高了0.3%,按每月入洗原煤16万吨计算,可多选精煤480吨,每吨精煤按1500元计算,每年可为企业多创效益864万元以上。
领导慰问获赞誉
5月21日,厂领导班子到该生产部慰问时对此予以高度认可,党委书记王红卫给予了高度评价:“一整套装置平地而起超越了空间的概念,逼仄的空间进驻庞然大物,在没有外援情况下仅用45天时间,自行安装并一次性带煤试车成功,堪称奇迹;孙庄TBS的成功安装,看似只做了一个点、一个局部,但它使整个系统优化进入良性循环、产生联动效应,也堪为一个奇迹;遇到困难不言放弃,迎难而上做大事、做成事,这种持之以恒、锲而不舍的韧劲,一锤接着一锤敲的钉钉子精神值得发扬。”
选煤人奋斗在路上
“生产不停止,技改不停步”。虽然TBS运行成功效果良好,但是“选煤人”的任务还没有结束,仍然需要围绕流程简单化、设备大型化、指标更优化持续改进技术,向智能化生产靠近,为企业高质量发展提供有力保障。

邵玉玲
2019.05
描述:他们有一股子持之以恒锲而不舍的韧劲
图片:IMG_20190426_164302.jpg
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屈联西离线
2015.1.28跟QY无关
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沙发 发表于: 2021-04-01  
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世界以痛吻我,要我回报以歌。
The world kissed me with the sadness,for singing by me in return.
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