7月9日一早,吉林油田公司新木采油厂创新维修工作站的技术“大拿”王瑞东又和每天一样,早早地在操作间“鼓捣”起来。 r_Xk:
从机热拆解、同型组装,到摩擦除锈、喷漆防腐、试压降用……王瑞东用他发明的“五步法”对各类从现场运回的旧阀门进行着修复。娴熟的手法引来了众多工友的围观,有人发出赞叹声,有人则悄悄地将这些步骤记在心里。作为集团公司技能专家,王瑞东带领技能专家工作室团队,利用“五步法”修旧利废,平均每年可为厂里节约成本15万元左右。疫情发生以来,王瑞东团队已修复50多个阀门,不仅节约了5万多元的成本,而且这些修复好的阀门被重新利用到采油现场后,又节约了9万多元外委费用。 k2O==IG]6
服务生产所需,破解生产难题,既能挣钱又能省钱,是新木采油厂创新维修工作站每名干部员工给大家留下的印象。工作站现有员工50人,有着诸多经验丰富的厂级、公司级专家和技术骨干等各种“大拿”,人数占比达35%以上,是公司创新创效方面的“精锐之师”。2019年,这个站以降本增效为中心,牢牢把握技术服务和产品服务两条主线,积极推进以产品商品化带动技术服务自营,以技术服务自营促产品销售的运作模式。2019年度,累计实现创收2000余万元。其中,维修变频器218台次,投入维修成本51.51万元,累计创效62.38万元,变频器修理业务已被公司确定为外委转自营指定单位;物联网配电箱制作被公司确定为加工制作单位。同时,围绕生产难点,全员开展立项攻关。在外委转自营上,共实现了抽油机刹车修理、单井罐板房修理、锅炉燃烧器维修整改等技术新突破8项,解决各类生产难题23项,实现了群众性创新成果推广应用和机电设备维修维护创收的双丰收。
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今年以来,面对新冠肺炎疫情突发、国际市场油价走低等严峻形势,新木采油厂创新维修工作站干部员工集思广益找项目、群策群力想办法,全力推进公司开源节流降本增效工程。工作站立足厂内维修维护创效,进一步扩大公司内部产品技术服务市场,在专家、劳模的带动下,狠挖潜力,破解难题,着力寻找创新项目增长点,并推动将原有的创新创效成果尽快转化为生产力。同时,进一步突出劳模引领,充分发挥杜海峰、李彩云井组标准化示范作用,做好油水井综合治理工作,不断促进老油田持续稳产。 ZfIQ Fh>
“我们工作站人才济济,可以说每个人都是‘大拿’。更难得可贵的是,大家又始终保持着最初的创新创效热情。在当前疫情持续、油价超低、公司生产经营困难的情况下,我们一定会更加主动担当作为,在创新创效的海洋里乘风破浪、逆流起航。”创新维修工作站站长刘成在为自己的队伍感到骄傲的同时,更对公司上下打赢提质增效攻坚战充满信心。 g9
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