近日,动力厂煤气技师索保田的一个小设计,创新修复了空气充填泵,直接创效3.3万元,保证了公司带煤气作业的正常进行。
空气充填泵是将压缩空气充填到空气呼吸器气瓶的专用设备。空气呼吸器是公司各个带煤气作业岗位都必备的“呼吸”装置,是关键时刻的救命装置。日常有炼铁、烧结等主体厂共80余个气瓶流转。
10月末,动力厂的空气充填泵出现了故障,防爆箱面板4个配气阀严重老化打滑,无法正常充气。如果报废处理,购置新机,大量空瓶得不到充装,公司的带煤气作业也将受到影响。请专业维修人员,疫情期间程序繁琐,耗时长,费用也不低。厂、车间领导高度重视,积极组织煤气防护岗位人员研究解决办法。虽然一没经验,二没工具,身为煤气防护岗位的带头人,与煤气打交道多年的索保田,在带领班组职工进行全面分析判断后,决心要解决这个难题。
配气阀直径约4厘米,中间有两个小孔,普通拆螺丝的工具派不上用场。因没有专业的维修工具,索保田就开动脑筋,自行加工制作。索师傅找来了有一定强度和韧性的不锈钢焊条,将其精心磨制,弯曲成U形,插入小孔内,扭转的力度不够,就用钳子在尾部加力,才将配气阀拆下。
打开防爆箱后,气路密布,修复的过程也伴着损坏的风险。索师傅与厂家联系,将其修复的思路和拆分的工序与厂家专业技术人员沟通,获得了技术指导。他把手电筒放到箱体内,判断好气路来去,一条条捋顺。为了消除缺陷后,能顺利装回去,他把每一个步骤都进行拍照留存。
最难的就是防爆箱体拆装,各部件都是硬连接,拆装精度要求很高。充填的过程都在防爆箱中进行,如果处理不好,还会给充气的工作埋下安全隐患,修复过程中,他万分小心,慎之又慎。4个新的配气阀回装完成后,载压调试中反复出现漏气现象,他耐心细致查找原因,消除缺陷,就这样反复回装了多次,终于通过了载压试验。
充填泵恢复正常工作后,车间领导、盲板作业人员都向他竖起大拇指。煤气防护工秦素文说,修复完成的充填泵很好用,配气阀十分灵敏,我们现在一晚上最多能充装50个气瓶,效率也提高了。
运行车间主任梁家民对索保田的工作十分认可,他高兴地说:“索师傅遇到难题肯钻研,敢于尝试,乐于创新,起到了很好的带头作用。这次成功修复,直接创效3.3万元,保证了公司带煤气作业的正常进行。”
“充填泵修复虽然不在职责范围内,但正常工作受到影响,就想要解决。现在公司、厂里都提倡岗位创新,鼓励小发明、小设计、小改造等,给了我们很大动力。”索保田感叹道。(刘向洁)