在四季度决战攻坚中,永荣洗选厂以市场倒逼成本方式强化管控意识,从“微观控制”入手深挖潜力,为降本增效加码。 o!sHK9hvJ)
“小时计”——寻求最佳配洗方案。密集控室堪称洗煤枢纽的“大脑中心”,对工艺流程具有监控、协调和指挥作用。针对市外煤和自产煤煤质变化情况,他们加大跟踪密度,制定了“小时计”工作法,即:每小时根据各种参数变化,适时调整配洗方案;每小时及时了解自产煤和外购煤质量,对下一步操作进行预测;每小时对已经出现的煤炭质量波动情况进行及时调整,吃干榨尽精煤含量。为时,灰分控制在9.75%~10.03%间,精煤产率同比提高了0.76百分点,介质消耗同比下降0.89千克/小时。 3 adF) mh
“小黑板”——自律精打细算习惯。今年,该厂开展了“大众创业全员创效”活动,通过在36个班组中征集“降低能耗从我做起”献良策合理化建议,梳理创新创效21条。班组罗列出时间节点,挂在显眼位置,库管员钟翔说:“针对材料使用特点,我们实行了减整化零供应方法,论公斤及数量分包装,需要多少发多少,实行‘零库存’”。在762检修班组,还悬挂了“等价交换节约牌板”,利用“5颗螺丝等于1碗红烧牛肉面”的形象对比,将易耗材料进行等值换算。活动以来,自制煤车4辆、修旧利废轮对12对。 ,'a[1RN
“小点子”——创新效果服务一线。该厂特别注意把创新创效“小点子”与解决工作中的薄弱环节和难点问题结合起来,组织员工从小抓起,取得实效。吴俊辉提出的“油榨山无人值守配电室”,在原供电系统基础上实施技术改进,采用视频监控代替人工现场值守方式,在出现故障时自动断电,降低安全风险,节约成本12万元/年。针对市外煤大卡车装卸耗时长、人工成本高问题,检修班组自制双脚活动“钉耙”,安装在铲车上推卸煤炭,为原煤入洗争取的时间,切实将“小点子”变成创新创效的“好种子”。 a{+;&j[!
文/钟波 NUM+tg>KM