【技术创新】
内外双向抗压辊装置让皮带实现30度拐弯运行(图3幅)
◎程红涛 岳长晖 王力刚
近日,从冀中能源股份公司葛泉矿地下300米深处传来喜讯,该矿掘进一队自主改造的30度拐弯皮带在132下01工作面运输巷调试成功,实现了皮带在巷道拐弯处的连续运输,刷新了该矿使用大角度拐弯皮带的纪录。“通过对当前大倾角皮带输送机结构体系进行优化设计,将原来的单一抗压辊‘变身’为内外双向抗压辊装置,解决了皮带30度拐弯时易发生跑偏、对折等难题,为实现复杂条件下快速掘进提供了保障。”4月22日,该矿生产副矿长马海敏对笔者说。
胶带输送机俗称皮带输送机,是煤矿井下生产运输的主要设备。一直以来,该矿在掘进过程中,遇到拐弯巷道都要根据巷道拐向加设一个转载点,加铺皮带或溜子,不仅增加了设备安装费用和设备维护检修工作量,还制约了掘进生产进度。今年3月,该矿掘进一队接到132下01工作面运输巷的掘进工作任务。“该巷道为沿断层掘进,光拐弯就有3处,分别是右拐8度、右拐11度和右拐18度,其中右拐11度和右拐18度为无缝衔接,从而形成一个近30度的大拐弯。一般情况下,皮带拐弯的最大角度为18度,拐弯度数过大,皮带便会出现甩煤、抛带、断架等现象,无法正常运行。”该矿掘进一队队长张怀印介绍。
如何克服复杂的巷道地质条件,让皮带实现30度拐弯运行呢?为了加快巷道掘进工作进度,该矿掘进一队决定自行攻克这个难关。他们按照优化设计的原则,对当前大倾角皮带输送机结构体系进行优化,继续沿用以前发明的拐弯H架和拐弯纵梁,利用圆的半径原理,让皮带根据巷道的走向,配合皮带的顶底抗偏辊来实现拐弯。同时,对皮带的拐弯纵梁进行改进,增加固定抗偏辊孔眼的数量,从而进一步提升了皮带拐弯时的运行效果,解决了皮带拐弯运行时易跑偏的难题。
“皮带拐弯角度过大易发生对折,怎么办?”跑偏问题刚解决,张怀印又发现了新问题。经过认真讨论分析,技术人员根据皮带拐弯的角度,对皮带顶底抗压辊进行重新设计和改良,即将原来的单一抗压辊一分为二,“变身”为内外双向抗压辊装置,通过内外双向抗压辊压住皮带的方式,有效地解决了皮带30度拐弯运行时易发生对折的难题。同时,该队给每个班组都配备了拐弯皮带专职检修人员,以便及时解决拐弯皮带运行中出现的各种问题,确保拐弯皮带安全运行。
该拐弯皮带投入运行后,替代了多部设备,减少了岗位用工,消除了大倾角皮带输送机在大角度拐弯运行过程中易发生物料下滑、皮带超速等弊端,提高了巷道掘进效率。“有了这部拐弯皮带,减少了3部40吨刮板输送机的投入,每年可节省设备安装、拆除、运输、运转、维护用工费用共约113万元,再加上3部40吨刮板运输机运行所需的电费,每年就可节约130万元左右的生产成本费用。”把账一算,张怀印开心不已。
图1:职工调整加固内外双向抗压辊装置
图2:该矿132下01工作面运输巷实现30度拐弯运行的皮带输送机
图3:内外双向抗压辊装置解决皮带拐弯时易发生对折的难题