达兴能源公司自己动手改造炉门
方便维修且降低了成本
目前企业生产经营形势步入寒冬,资金严重紧缺,一些备品配件难以买回,这严重地影响到了企业的生存。企业有困难,我们怎么办?达兴能源公司的员工们不等不靠,自发组织员工制作配件,为企业减轻负担和降低成本。
该公司三座顶装焦炉运行时间长,其中一号焦炉已有25年历史,封闭焦炉的炉门损伤较重,这些炉门都是铸铁件。由于机械负荷、材质、环境、操作不当等原因导致炉门铁槽部分常出现裂缝及紧丝座处开裂较多,造成一定的环境污染和安全隐患,甚至发生严重的安全事故。每年要更换新炉门10多个,有时更多。对其维修,因受材质的制约,使用铸铁焊条焊接技能要求较高、焊接工艺复杂且成本高,裂缝较长的炉门,其修复成本甚至高于新购炉门的成本。
在当前经济形势严峻的情况下,如何降低配件成本,保证设备的长周期运行,该公司组织工程技术人员进行技术攻关,决定对炉门的部分材质进行改进、自制。在探索中,他们将炉门主体铁槽部分材质由铸铁改为钢板;将上部砖槽、中板砖槽、下部砖槽部分测绘出图送机修浇注,并将紧丝杆、紧丝座等需加工的配件送机修加工;对炉门隔热衬砖、刀边等附属设施由工段热修人员砌筑、完善。
经过技术改造后,自己动手就可以制作了。改进后的炉门能保证隔热效果,基本上避免了开裂现象,钢件加工性能较好,变形、损伤后也方便维修,维修成本低、修复价值高,并且,自制炉门除去制作成本每件比购买新的还节约节省1万元
图片:该公司维修技工在制作炉门1.JPG
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